Сводные данные об аварийных отключениях ОАО «ИЭСК» за январь-декабрь 2012г. Место инцидента, наименование объекта 1 Дата и время аварийного отключения 2 ВЛ-35 кВ «Усть-Балей – Оёк» ВЭС 09.01.2012 17:32 26 января в 09 часов 00 минут на ПС "т. Жаргон" персоналом ВСЖД вручную при "земле" была отключена ВЛ-35кВ "т. Жаргон - Западная-3" цепь "А". ЦЭС 26.01.2012 09:00 Причины инцидента Дата и время включения в работу Мероприятия, предложенные комиссией по расследованию причин инцидента 3 4 5 январь Во время незаконной валки деревьев в пролёте опор №№ 150 - 153, предположительно произошло падение дерева высотой до 30 метров, стоявшего в 20 метрах от линии на провода ВЛ, вследствие чего произошло аварийное отключение ВЛ. При понижении температуры окружающего воздуха ниже -30°С произошло увеличение нагрузки на 18,7% на ВЛ-35кВ "т. Жаргон - Западная-3".В процессе эксплуатации провод подвергался периодическим механическим нагрузкам (ветровое воздействие, возможное наличие вибрации, увеличение тяжения под воздействием низких температур), местному нагреву в месте наложения бандажа и при увеличении нагрузки произошло отгорание шлейфа ф."В" на опоре №11 .В результате отгорания шлейфа ф. "В" персоналом ВСЖД вручную при "земле" была отключена ВЛ-35кВ "т. Жаргон - Западная-3" цепь "А".В результате увеличения нагрузки и увеличения фазного напряжения на не поврежденных фазах до линейного на ВЛ-35кВ "т. Жаргон - Западная-3" цепь "Б" при замыкании на землю по цепи "А" произошел пробой с последующим разрушением поддерживающей подвески, состоящей из 4 фарфоровых изоляторов. От продуктов горения электродуги произошло перекрытие 4 изоляторов ПС-70 натяжной подвески с последующим ее разрушением и падением на "землю". В результате разрушения гирлянды изоляторов ф."А" персоналом ВСЖД вручную при "земле" была отключена ВЛ- 10.01.2012 11:58 Не намечаются 26.01.2012 13:00 1. Провести ремонтные работы по восстановлению отгоревшего шлейфа на опоре №11 ВЛ-35кВ "т. Жаргон - Западная3" цепь "А". 2. Провести ремонтные работы по замене гирлянды изоляторов ф."А" на опоре №12 ВЛ-35кВ "т. Жаргон - Западная-3" цепь "В". 3. Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-35кВ "т. Жаргон - Западная-3". По результатам осмотра запланировать мероприятия по замене провода на деффектных участках. 4. Провести тепловизионный контроль ВЛ35 кВ "т. Жаргон - Западная-3". 5. Провести ревизию болтовых соединений и ремонт шлейфов ВЛ-35кВ "т. Жаргон Западная-3". 6. Получить подтверждение уставок срабатывания МТЗ МВ-35 "Западная-3" на ТЭЦ-12 и подтверждение готовности оперативного персонала ТЭЦ-12 к несению нагрузки. 7. Рассмотреть вопрос повышения надежности электроснабжения ПС "Западная-3", ПС "Объединенная", ПС 1 35кВ "т. Жаргон - Западная-3" цепь "Б". ВЛ-110 кВ Замзор – Тайшет. ЗЭС 08.01.12 12 час. 49 мин. ВЛ-35 кВ Бирюсинск Шиткино. ЗЭС 30.01.12г. 22 час. 30 мин. ВЛ-35 кВ Бирюсинск Шиткино. ЗЭС 20.02.12г. 19 час. 07 мин. 08.01.2012г. в 12 час. 49 мин. отключилась ВЛ-110 кВ Замзор - Тайшет. В 12 час. 52 мин. ВЛ-110 кВ Замзор - Тайшет включена на ПС-500 кВ Тайшет вручную успешно. 09.01.2012 г. при внеочередном осмотре ВЛ-110 кВ Замзор - Тайшет, в в пролете опор № 167-168 обнаружены следы штабеля заготовленной древесины, на площадке под проводами следы автотранспорта. На проводах ВЛ следы электродугового перекрытия. 30.01.2012 г. в 22 час. 30 мин. на ПС-35/10 кВ Бирюсинск от действия защит ТО, МТЗ отключилась ВЛ-35 кВ Бирюсинск - Шиткино, АПВ неуспешное. Персоналом СУ №3 СЛЭП был произведен внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Бирюсинск Шиткино, было обнаружено на опоре № 628 провод фазы С лежит на траверсе, вязка крепления провода к изолятору оборвана. февраль На ПС- 35/10 кВ Бирюсинск от действия защиты ТО, отключилась ВЛ-35 кВ Бирюсинск Шиткино, АПВ неуспешное. При осмотре было обнаружено на опоре № 647 касание шлейфа фазы А с траверсой, следы воздействия электрической дуги на траверсе и шлейфах фаз А и В. При сползании примерзших снежно ледяных масс с натяжных гирлянд изоляторов (ПФ-6А) фаз А и В произошло подкручивание провода с гирляндой с последующим касанием обводных шлейфов к металлической траверсе. март "Первомайская" и возможные режимы работы питающих ВЛ-35 кВ. 8. Провести внеочередные замеры подвесной и натяжной фарфоровой изоляции ВЛ-35кВ "т. Жаргон - Западная3".Деффектную изоляцию заменить на стеклянную. 08.01.12 12 час. 52 мин. 1. Подать заявление ОВД Тайшетского района по поиску виновных лиц. 31.01.12г. 03 час. 30 мин. 1. Выполнить замер стрел провеса в пролете опор 625-629, по результатам замеров произвести перетяжку провода. 20.02.12г. 21 час. 07 мин. 1. На ВЛ-35 кВ Бирюсинск - Шиткино убрать снежно ледяные массы с натяжных гирлянд изоляторов. 2 ПС 110/35/10 «Урик»: В-110, 35 кВ Т-2; ШСВ-110; В-110 «Правобережная-Б»; В110 «Усть-Орда-Б». ВЭС 04.03.2012 15:46 Однофазное короткое замыкание на землю на шинах 110 кВ ф. "С" произошло из-за пробоя воздушного промежутка по ледяной сосульке, вследствие таяния снега, скопившегося на кронштейне крепления ошиновки на оголовье опорного изолятора шинного моста между ОВ и шинной развилкой. 04.03.2012 16:21 Произвести совместно с персоналом СРЗЭиА ЮЭС двухстороннюю послеаварийную проверку ДФЗ ВЛ-110 кВ "Правобережная-Б - Урик-Б", ВЛ-110 кВ "Усть-Орда - Урик-Б" На ПС "Урик" произвести послеаварийную проверку АПВ В-110 кВ "ПравобережнаяБ", В-110 кВ "Усть-Орда-Б", при необходимости выполнить необходимые изменения схемы и конфигурации терминалов Micom P547. На ПС "Урик" пересмотреть уставки для ДЗТ терминалов Micom P633 Т-1 (Т-2) с учётом отстройки от токов сквозного К.З. и разработать при необходимости мероприятия, исключающие излишнюю работу ДЗТ Т-1 (Т-2) при протекании токов К.З. через нейтраль трансформатора. На ПС "Урик" ввести в работу ДЗШТ-110 кВ. ВЛ-110 кВ «Оса – Новая Уда-А»; ВЭС ПС 110/35/10 ОВ-110 ВЭС 07.03.2012 05:45 ВЛ-110 кВ «Оса – Тихоновка – УстьОрда» ВЭС 25.03.2012 14:34 Киренский р-н, 24.03., Разрушение конденсатора связи произошло из-за утечки пропитывающей жидкости через резиновые кольцевые уплотнения (заводской дефект), и как следствие пробой обкладки конденсатора на "землю". Порывом ветра качнуло шлейф с оголовьем конденсатора, который приблизился к обходной системе шин, вследствие чего действием защит отключен ОВ-110. Во время незаконной валки деревьев в пролёте опор №№ 102 – 103 ВЛ-110 кВ «Оса – Тихоновка», произошло падение дерева высотой до 32 метров, стоявшего вне охранной зоны ВЛ, вследствие чего произошло аварийное отключение линии. Падение дерева на провод ф.С в пролете опор №№ 07.03.2012 08:53 Провести внеплановый осмотр конденсаторов связи данной серии на ПС "Оса" инженерно-техническими работниками ВЭС на предмет выявления утечек и наличия микротрещин. 25.03.2012 24:35 Подать заявление в ОВД для возмещения ущерба и установления лиц причинивших ущерб. 24.03.2012, 1. провести персоналу ЗАО внеплановый 3 ВЛ-110 кВ ЛенаПодымахиноВерхнемарковоКиренск. СЭС ПС Ключи В-566, В-500-АТ-3, В-2-500-АТ-1. ЮЭС ВЛ-110кВ ИГЭС-Шелехово "А". ЮЭС 5 24 738-739 ВЛ 110 кВ Верхнемарково-Киренск, спиленного персоналом ЗАО ЭСКО при работах по расширению просеки ВЛ, перегорание провода ф.С в результате КЗ, возникшего при падении спиленного дерева на провод ВЛ 11 24 инструктаж об организации работ при расчистке трассы ВЛ от деревьев. 2. Провести сов- местное совещание с руководством ЗАО ЭСКО по вопросам организации работ на ВЛ-110 Лена-Подымахино-Верхнемарково-Киренск 12.03.2012 15 ч. 23 мин. Действием защит отключились выключатели 2СШ500 кВ В-566, В-500-АТ-3, В-2-500-АТ-1 с запретом ТАПВ. Одновременно на ПС 500 кВ Иркутская и ПС 500 кВ Ключи излишним действием ДЗЛ-581 отключилась фаза "А" ВЛ-500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) с успешным ОАПВ. Причины: 4.7 Выход элегаза в атмосферу через неплотности корпуса фазы "А" трансформатора тока ТТ-2-АТ-3 на ПС 500 кВ Ключи до аварийно допустимого значения (место выхода элегаза визуально не установлено и будет определяться владельцем оборудования ОАО "СУАЛ" комиссионно с привлечением 12.03.2012 представителя завода-изготовителя). 15 ч. 30 мин. 2. Нарушение электрической изоляции обмотки ВН внутри корпуса фазы "А" трансформатора тока ТТ-2АТ-3 на ПС 500 кВ Ключи вследствие понижения давления элегаза до аварийного значения с возникновением однофазного замыкания на землю обмотки ВН, повышение внутрикорпусного давления от продуктов горения при замыкании обмотки на землю с последующим срабатыванием предохранительной мембраны. 3. Излишняя работа ДЗЛ ВЛ-581 при внешнем одноф. замыкании на 2СШ-500 кВ. с отключением фазы "А" ВЛ-500 кВ ВЛ-581 с усп. ОАПВ. 1.Выполнить послеаварийную проверку ДЗЛ ВЛ-581 2.Направить все материалы по работе ДЗЛ ВЛ-581 представителю фирмыизготовителя АВВ с официальным запросом о выдаче заключения по излишней работе ДЗЛ и выполнении необходимых мероприятий 3.Выполнить замедление на срабатывание ДЗЛ ВЛ-581 до выполнения мероприятий, предложенных фирмой-изготовителем 4.Выполнить мероприятия предложенные фирмой-изготовителем . 5.Направить письмо владельцу повредившегося оборудования ОАО "СУАЛ" о необходимости замены фазы "А" ТТ-2-АТ-3 на ПС 500 кВ Ключи. 20.03.2012 19 ч. 18 мин. Приближение стрелы крановой установки к проводу ВЛ-110 кВ ИГЭС - Шелехово "А" на недопустимое расстояние с последующим перекрытием воздушного промежутка с провода на стрелу крана, возникновением короткого замыкания на землю и отключением ВЛ-110 кВ ИГЭС - Шелехово "А" от защит с неуспешным АПВ. 1.Направить письмо председателю ДНТ "Березка" о недопустимости производства погрузочно-разгрузочных работ сторонними организациями и физическими лицами с применением грузоподъемных машин и механизмов в охранной зоне ВЛ-110 кВ ИГЭС - Шелехово "А" без согласования работ с владельцем ВЛ филиалом ОАО 20.03.2012 19 ч. 38 мин. 4 "ИЭСК" Южные электрические сети. ВЛ-110кВ Правобережная Кировская "А". ЮЭС ВЛ-220кВ № 203. ЮЭС 27.03.2012 12 ч. 20 мин. 30.03.2012 13 ч. 14 мин. В результате подхлеста проводом СИП ВЛ-0,4 кВ, построенной сторонней организацией в нарушение проекта (воздушный переход вместо кабельного), произошло перекрытие на провод пересекаемой ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская-А, с образованием однофазного замыкания на землю и отключением ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская-А от действия защит. Электродуговое повреждение главных и дугогасительных контактов дугогасительных камер в баке фазы "В" В-110 Кировская "А" ПС 110 кВ Правобережная вследствие подгорания контактов при отключении тока короткого замыкания с резким увеличением переходного сопротивления в контактах (износ металлокерамического напыления контактов в межремонтный период). Термическое повреждение провода АС-185 шлейфа фазы "В" В/Ч заградителя ВЛ 110 кВ Правобережная – КировскаяА в целом месте, с последующим его отгоранием с к.з. под действием ветра на металлоконструкцию линейного портала и последующим перекрытием на соседний шлейф фазы "А" с образованием 2-х фазного к.з. (срок службы В/Ч заградителя-33 года). Касание, сорванного с грозостойки опоры № 43 ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская №2 с отпайками (ВЛ-204), грозотроса проводов фаз А и В отпайки ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская №1 с отпайками (ВЛ-203) на ПС 220 кВ Ново-Ленино, с возникновением 2-х фазного замыкания на землю, с термическим повреждением 25 % сечения провода фазы А и следов воздействия электрической дуги на проводе фазы В отпайки ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская №1 с отпайками (ВЛ-203) на ПС 220 кВ Ново-Ленино (нарушение бригадой "БСЭС" технологии работ и мер безопасности, предусмотренных ППР по протяжке троса ОКГП в пролете опор №42-43 ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская №2 с отпайками (ВЛ-204)). 27.03.2012 22 ч. 29 мин. 1.Выполнить послеаварийный восстановительный ремонт В-110 кВ Кировская "А" на ПС 220 кВ Правобережная . 2. Выполнить замену поврежденного В/Ч заградителя фазы В ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская-А на линейном портале ПС 220 кВ Правобережная . 3.Направить запрос в администрацию г. Иркутска о предоставлении списка построенных и реконструированных ВЛ-0, 4 кВ уличного освещения для проверки соблюдения соответствия проектам и НТД . 4.Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу о порядке и объеме ведения оперативных переговоров и докладов вышестоящему оперативному и административному персоналу. 30.03.2012 15 ч. 11 мин. 1.Принять меры к виновнику аварии - ООО "БайкалСвязьЭнергоСтрой" согласно СТП 001.058.007-2012 "Положение о закупке товаров, услуг для Открытого акционерного общества "Иркутская электросетевая компания" ОАО "ИЭСК" - срок постоянно. 2.Работы на одной цепи двухцепных ВЛ 110-220 кВ, сопряженные с возможностью аварийного отключения работающей цепи, производить только при условии введенных основных быстродействующих защит на работающей ВЛ - срок постоянно. 3.Усилить контроль за производством работ на ВЛ ремонтным персоналом ОАО «ИЭСК» и персоналом подрядных организаций в условиях начинающейся 5 ВЛ-35 кВ Катарбей – Нижний Бурбук. ЗЭС 02.03.12г. 20 час. 03 мин. 02.03.2012г. в 20 час. 03 мин. на ПС-110/35/10 кВ Катарбей от действия 1 зоны ДЗ отключилась ВЛ-35 кВ Катарбей – Нижний Бурбук, АПВ неуспешное. 02.03 2012г. при внеплановом осмотре ВЛ-35 кВ Катарбей – Нижний Бурбук персоналом СУ № 2 СЛЭП было обнаружено в пролете опор № 83-84 спиленное на провода линии дерево (L=30 метров). Дерево росло на расстоянии 25 метров от крайнего провода. На проводах фаз А и В следы электродугового перекрытия. 02.03.12г. 21 час. 03 мин. ПС-500 кВ Тайшет. ЗЭС 22.03.12г. 13 час. 24 мин. 22.03.2012г. в 13 часов 24 минуты от газовой защиты РПН 2АТ и газовой защиты ТОР-35 2АТ отключились ЭВ-110 2АТ, МВ-35 2АТ, В-2-501, В-2503 и В-2-504. СВ-35 кВ включился по АВР. Причиной данного отключения послужило срабатывание входных оптоэлектронных преобразователей U1601 и U1602 терминала ДЗТ 2АТ и U1601, U1605 ДЗБ 2АТ запрограммированных на отключение 2АТ. В результате чего произошло отключение 2АТ и 2 с.ш. 500 кВ. Проведённым анализом осциллограмм аварийного режима установлено, что входные оптоэлектронные преобразователи U1601, U1602 терминала ДЗТ 2АТ сработали кратковременно на 9,1 мс и вернулись в исходное состояние, но схемы логической части терминалов Р634-1 ДЗТ и Р634-2 ДЗБ подействовали на выходные реле отключающие 2АТ и 2 с.ш. 500кВ. 22.03.12г. 18 час. 20 мин. ВЛ-110 кВ «Урик – Правобережная-Б» ВЭС ВЛ-35 кВ Каменка – Тараса» ВЭС 20.04.2012 23:43 ВЛ-35 кВ «Усть-Балей – Оёк» ВЭС 23.04.2012 13:50 21.04.2012 15:29 апрель Причина отключения осмотром не выявлена. Неизвестными лицами спилено дерево, которое при падении вершиной ударило по проводам, что привело к обрыву вязки провода на опоре № 114 и падению провода на траверсу. Во время неблагоприятных погодных условий с выпадением атмосферных осадков в виде мокрого ремонтной компании 2012 года . 1. Подать заявление в полицию г.Тулуна по поиску виновных лиц. 1. Выполнить проверку приемных реле газовых защит 2АТ и ТОР-35 2АТ. 2. По результатам проверки и учитывая рекомендации ALSTOM произвести замену приемных реле повторителей газовых защит 2АТ. 20.04.2012 24:55 Не намечаются. 21.04.2012 17:27 Подать заявление в ОВД для установления лиц причинивших ущерб возмещения материального ущерба. 23.04.2012 14:06 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ "Усть-Балей - Оёк". 6 снега и порывами ветра более 20 м/с, произошло падение дерева высотой 28 метров стоявшее вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №№ 92-93. 1. Наброс металлической проволоки на ШР-35 ТН СШ неизвестным лицом. 2. Перекрытие с ф.А и В ШР-35 ТН СШ на металлическую проволоку г. Братск, ВЛ-35-11. СЭС 15.04.2012, 21 03 12.04.2012 года в 16 часов 57 минут при прохождении в зоне Балаганского МО штормового фронта на ПС "Балаганск" действием дифференциальной защиты был отключен трансформатор 110/35/10 кВ Т-2. ЦЭС 12.04.2012 16:57 При скорости ветра более 15 м/с происходило раскачивание шлейфа 110кВ от ввода 110кВ ф "А" трансформатора 110/35/10 кВ Т-2 в сторону РВС110кВ. Под воздействием ветровых нагрузок произошло механическое разрушение аппаратного зажима шлейфа 110кВ в месте крепления к шпильке ввода 110кВ ф "А" трансформатора 110/35/10 кВ Т-2 с последующим падением шлейфа в сторону РВС110 кВ.В результате падения шлейфа возникло короткое замыкание,что явилось причиной срабатывания дифференциальной защиты трансформатора 110/35/10 кВ Т-2. 12.04.2012 19:57 1. Провести ремонтно-восстановительные работы по замене аппаратного зажима и восстановлению шлейфа 110 кВ от ввода 110кВ ф "А" трансформатора Т-2 в сторону РВС-110кВ. 2. Проведено внеочередное тепловизионное обследование электрооборудования ПС "Балаганск" 17 апреля в 13 часов 40 минут на ПС 17.04.2012 13:40 17 апреля в 13 часов 44 минуты оперативным персоналом ОДС, обслуживающим ПС "Свирск",1 и 17.04.2012 14:40 1.Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Черемхово-Свирск" цепь "Б". 15.04.2012, 2215 - 7 "Черемхово" действием ТО и 1 ступени ЗЗ произошло отключение ВЛ-110 кВ " Черемхово-Свирск" цепь "Б" с погашением 1 и 2 СШ 35 кВ, 2 СШ 6кВ ПС "Свирск". ЦЭС 25 апреля 2012 года в 23 часа 19 минут при неблагоприятных погодных условиях (сильный порывистый ветер, дождь, мокрый снег) на ПС "Вокзальная" действием дифференциальной защиты был отключен трансформатор Т-2. ЦЭС ВЛ 500 кВ "ПС 500 Иркутская-ПС 500 Ключи" (ВЛ 500 кВ №566) . ЮЭС Массовые отключения ВЛ 6-110кВ. ЮЭС 25.04.2012 23:19 17.04.2012 15 ч. 56 мин. 22.04.2012 18 ч. 56 мин. 2 СШ 35 кВ, 2 СШ 6кВ ПС "Свирск" запитаны от Т1. При внеплановом осмотре электрооборудования ПС "Черемхово" и ПС "Свирск" оперативным персоналом ОДС повреждений не обнаружено. При внеплановом осмотре ВЛ-110 кВ "ЧеремховоСвирск" цепь "Б" персоналом СЛЭП от опоры №113 до опоры №145 повреждений не обнаружено. В результате появления замыкания на "землю" в условиях дождя и высокой относительной влажности воздуха произошло перекрытие электрической дугой изоляции ОПН-10 кВ фазы "С" трансформатора Т-2. Последние эксплуатационные испытания ОПН-10 кВ Т-2 ПС "Вокзальная" были проведены 24.09.2009 года, результаты испытаний соответствовали требованиям СО 34.45-51.300-97 гл.21 П.21.1. От продуктов горения электрической дуги на ПС "Вокзальная" на шинном мосту 10 кВ трансформатора Т-2 произошло междуфазное перекрытие по воздуху и действием дифференциальной защиты был отключен трансформатор Т-2. При повреждении кабельной линии от яч.№30 ПС "Вокзальная" до потребительской ТП-107 сети с изолированной нейтралью появилось замыкание на "землю". 17.04.2012 г. в 15 ч. 56 мин. при прохождении низового лесного пожара через трассу ВЛ в пролете опор № 581-582 от срабатывания ДФЗ-201 отключилась ВЛ 500 кВ №566. АПВ линии неуспешное (перекрытие воздушного промежутка с провода фазы С ВЛ 500 кВ №566 на землю от продуктов горения ("пала" сухой травы и порасли сосен) при переходе низового лесного пожара через трассу ВЛ в пролете опор №581-582). С 22 по 23 апреля 2012 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли массовые отключения ВЛ 6-10кВ в результате возникновения комплекса неблагоприятных погодных явлений в виде усиления ветра до 24 м/с, мокрого снега, дождя. Максимальное количество осадков, выпавших в Ответственный - Начальник СЛЭП 2. Провести внеочередной осмотр электрооборудования ПС "Черемхово"и ПС "Свирск". 26.04.2012 16:19 1.Выполнить замену повреждённого ОПН10 кВ фазы "С" на ПС "Вокзальная". 2. Провести внеочередные измерения ОПН10 кВ на ПС "Вокзальная". 17.04.2012 16 ч. 06 мин. 1.Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ № 566 на участке эксплуатационной ответственности филиала ОАО "ИЭСК" Южные электрические сети для проверки противопожарного состояния трассы ВЛ . 23.04.2012 21 ч. 14 мин. 1.Выполнить послеаварийные осмотры отключавшихся в период аварии ВЛ 6-10кВ. 2.Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ ПС Шелехово-ПС Б. Луг-ПС Подкаменная. По результатам осмотра, при необходимости, произвести вырубку 8 ОАО «ИЭСК» 06.04.12 г., 14 ч. 17 м. период с 21 по 24 апреля 2012 г., составило 38 мм. 23.04.12 г. в 14 ч. 25 мин. отключение ВЛ-110 кВ "ПС Шелехово-ПС Б. Луг-ПС Подкаменная" от действия ДФЗ произошло при усилении ветра в результате падения дерева на провода фаз "В", "С" в пролете опор № 64-65. 23.04.12 г. в 10 ч. 24 мин. отключение ВЛ-6 кВ "РП-9-Мамоны" произошло изза заброса ветром ветки на провода в пролете опор № 25-26 с образованием межфазного к.з. с последующим разрушением штыревого изолятора и падением провода фазы "С" на траверсу опоры № 25. 23.04.12 г. в 18 ч. 01 мин. разрушение фазы "А" ТН1-110 ПС 110кВ ЗКСМ произошло в результате виткового замыкания обмотки ВН из-за старения изоляции обмотки трансформатора напряжения в процессе эксплуатации. В период с 06.04.2011 г. по 07.04.2011 г. в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, мокрый снег (справки метеорологических станций по Иркутской области прилагаются)) произошло повреждение объектов электросетевого хозяйства ОАО «ИЭСК» (высший класс напряжения 6 кВ и выше). деревьев, угрожающих повреждению провода при их падении. 3.Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ РП-9-Мамоны на предмет угрожающих деревьев. По результатам осмотра произвести вырубку отдельных деревьев, обрезку сучьев, угрожающих повреждению провода. 08.04.12 г., 16 ч. 32 м. 1. Провести послеаварийные осмотры отключавшихся в период аварии ВЛ. 2. Выполнить аварийно-востановительные работы 1СШ 110 кВ на ПС-110/35/10 кВ Майская. 3. Разработать техническое решение по монтажу крыши из металлического профиля на ОПУ ПС-110/35/10 кВ Майская. Выполнить монтаж крыши согласно технического решения. 4. Разработать и согласовать в ИД РЗА ОАО "ИЭСК" и ИРДУ техническое решение по выполнению схемы пуска УРОВ от ДФЗ201 на ПС-500 кВ Новозиминская. 5. На ПС-500 кВ Новозиминская выполнить перемонтаж контактов выходных реле ДФЗ201 на пуск УРОВ в ПМ А2 ВЛ- 231 и общеподстанционный УРОВ-220кВ 6. Выполнить внеочередной осмотр зданий и сооружений на предмет крепления элементов крыш, водосливной системы, прочих элементов конструкций зданий и сооружений подверженных ветровым нагрузкам. 9 7. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Харик–Усть-Када на предмет угрожающих деревьев. По результатам осмотра произвести валку угрожающих деревьев. 8. Выполнить замену опор на ВЛ-10 кВ НУдинск-Рубахино, согласно плана 2012 г. ВЛ-35 кВ «Знаменка – Тимошино» ВЭС 27.05.2012 11:30 ПС 110/35/10 кВ «Урик»Т-2 ВЭС 28.05.2012 17:20 ПС 110/35/10 кВ «Новая Уда» Т-1 ВЭС 31.05.2012 14:50 г.Братск, ВЛ-500 кВ № 569. СЭС 15.05.2012, 9 02 Усть-Илимский район, ВЛ-35 кВ КашимаЭдучанка. СЭС 15.05.2012, 11 12 май Вследствии атмосферного перенапряжения (молния) произошел пробой изоляции гирлянды изоляторов с последующим разрушением 2-х нижних изоляторов в гирлянде на опоре № 189 ф. "С". Повреждение блока питания блока аналоговых и цифровых преобразователей ПУ 16/32 РАС №1 произошло в следствие заводского дефекта. Причина заводского дефекта не установлена ввиду расплавления блока питания ПУ 16/32 РАС №1. Пробой опорного изолятора В-10 Т-1 с последующим его разрушением, произошел в следствие многочисленных внутренних микротрещин в теле фарфора. В пролете опор 7-8 ВЛ-500 № 569 1-фазное замыкание на землю в результате перекрытия с провода ф.В по ионизированному воздушному промежутку, возникшего в результате пожара на дачном участке, расположенном вблизи ВЛ Схлест проводов в пролете опор №№ 378-379 с последующим междуфазным замыканием в результате, предположительно, наклона опоры № 378 вследствие ее загнивания из-за длительной эксплуатации. Замер загнивания опоры № 378 проводился 10.06. 2011 и ее замена предусматривалась в 3 кв.2012 г. 27.05.2012 20:20 Не намечаются. 28.05.2012 18:28 Организовать замену поврежденных блоков питания ПУ 16/32 ЦРАП РАС №1 на ПС "Урик". 31.05.2012 15:08 Провести ревизию и испытания опорных изоляторов КРУН 10 кВ или провести их замену. 15.05.2012, 9 24 15.05.2012, 11 42 1. В Падунском округе провести осмотр ВЛ 220-500 кВ на предмет выявления вблизи ВЛ дачных построек, угрожающих при их возгорании отключением ВЛ. 2. Провести совместное совещание с администрацией Падунского округа по обеспечению пожарной безопасности ВЛ220-500 кВ, проходящих через дачные кооперативы. Выполнить замену опоры № 378 ВЛ 35 кВ Кашима-Эдучанка 10 15 мая в 14 часов 38 минут действием 1 и 2 ступени З.З. произошло отключение ВЛ-110 кВ "Н.ЗиминскаяБалаганск" с неуспешным АПВ на ПС "Н.Зиминская" и погашением ПС "Балаганск", ПС "Н.Нукутск". ЦЭС 22 мая в 12 часов 55 минут на ПС "Черемхово" при выведенном в ремонт МВ-220 кВ АТ-1 действием III зоны ДЗ терминала Р433 АТ-2 произошло отключение ШСВ-110 кВ с последующим успешным АПВ, отключение МВ-220 кВ АТ-2 и МВ-110 кВ АТ-2. ЦЭС 15.05.2012 14:38 15 мая вследствие возникшего лесного пожара произошло подгорание с последующим падением двух деревьев (берёза) на провода в пролёте опор 211-212 ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск".При падении деревьев на провода в пролёте опор 211-212 действием 1 и 2 ступени З.З. произошло отключение ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск". 15.05.2012 21:38 1. Выполнить работы по снятию упавших деревьев с проводов в пролёте опор 211-212 ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск". 2. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск" с проведением проверки отсутствия угрожающих деревьев. По результатам проверки составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений. 22.05.2012 12:55 В ОПУ ПС "Черемхово" на панели 36 теминала Р433 АТ-2 появился сигнал Н7 "III зона ДЗ", указательное реле КН10 "Срабатывание защит АТ-2". На ГЩУ ПС "Черемхово" на панели 14 зафиксировано срабатывание светового табло "Защиты АТ", на панели 36 (ШСВ-110) срабатывание указательного реле "АПВ".Анализ осциллограммы терминала защит Р433 показал: 1.Срабатывание III зоны ДЗ правильное; 2.Отключение ШСВ-110 кВ с успешным АПВ правильное; 3.Отключение МВ-220 кВ и МВ-110 кВ АТ-2 правильное. Выводы: работа III зоны ДЗ правильная согласно заданным уставкам. 22.05.2012 13:55 1. Для исключения срабатывания III зоны ДЗ защит Р433 стороны 110 кВ АТ-1 (АТ-2) при выведенном в ремонт АТ-2 (АТ-1) выполнять блокирование III зоны ДЗ. Решение по блокированию III зоны ДЗ согласовать с филиалом ОАО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ. 11 В-220 кВ № 207 ПС 220 кВ Шелехово. ЮЭС 03.05.2012 18 ч. 27 мин. Т-1 ПС 110 кВ Студенческая. ЮЭС 15.05.2012 05 ч. 26 мин. Отключение ВЛ 220 кВ "Ново-Иркутская ТЭЦ - ПС 220 кВ Шелехово" (ВЛ 220 кВ № 207) от защит из-за неполнофазного включения В-220 № 207 на ПС 220 кВ Шелехово. В приводе фазы С выключателя В-220 № 207 на ПС 220 кВ Шелехово произошло расцепление тяги привода блок-контактов КБВ в шарнирном соединении в следствие выпадения соединительного шплинта. Выпадение шплинта из отверстия тяги шарнирного соединения привода блок-контактов КБВ в следствие излома усика шплинта в процессе длительной эксплуатации (с 1970 г.) привода фазы С выключателя. 15.05.2012 г. в 05 ч. 26 мин. на ПС 110 кВ Студенческая излишнее отключение Т-1 от газовой защиты произошло при замыкании отключающих контаков (магнитоуправляемый геркон) из-за разрушения стеклянной колбы с последующим попаданием трансформаторного масла на контактную часть. Повреждение стеклянной колбы обусловлено, предположительно, развитием микротрещины из-за высокой чувствительности стекла к вибрациям и суточным перепадам 03.05.2012 19 ч. 33 мин. 1.Направить письмо собственнику ПС 220 кВ Шелехово ООО "Шелеховская подстанция" о необходимости замены морально и физически изношенного выключателя У-220-10 присоединения В220 № 207. 15.05.2012 06 ч. 24 мин. 1.При проф. восстановлениях РЗА проверять уровень изоляции между всеми независимыми цепями газовой защиты трансформаторов. 12 температур. 2 и 4 с.ш. 220 кВ ПС 500 кВ Ключи. ЮЭС ВЛ 110 кВ "ПодкаменнаяАндриановскаяСлюдянка" и "ПодкаменнаяСлюдянка". ЮЭС ПС-500 кВ Новозиминская. ЗЭС 15.05.2012 16 ч. 25 мин. 21.05.2012 11 ч. 16 мин. 06.05.12 г., 18 ч. 24 м. ВЛ-110 кВ Тулун Бадар. ЗЭС 10.05.12 г., 15 ч. 34 м. ВЛ-220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232, 15.05.12 г., 14 ч. 36 м. Работа 15.05.2012 г. ДЗШ-220 2 и 4 с.ш. 220 кВ ПС 500 кВ Ключи из-за возникновения к.з. на землю фазы "В" в районе СВ-2-220, предположительно, в результате перенапряжения на шинах 220 кВ перед срабатыванием ДЗШ-220 при внешних к.з. в сети. Самоустранившиеся замыкания проводов ВЛ 110 кВ "Подкаменная-Андриановская-Слюдянка" и "Подкаменная-Слюдянка", возникшие в результате возможного воздействия гололедных отложений на проводах, мокрого снега и порывов ветра. Повреждений элементов ВЛ 110 кВ не было. При производстве оперативных переключений по вводу в работу после ремонта ВЛ-500 кВ №568, после включения В-2-568 выключатель отключился. На ПС-500 кВ Тулун с неуспешным АПВ отключилась ВЛ-110 кВ Тулун - Бадар при этом сработали защиты ТО, 1 ступень ЗЗ, ТУ МТЗ, АПВ неуспешное. Персоналом СУ № 2 СЛЭП был произведен внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Тулун - Бадар, при котором обнаружено в пролете опор №112-113 на проводе фазы «С» лежит ранее подпиленное неизвестными лицами дерево. Дерево, высотой 29 метров, росло на расстоянии 25 метров от крайнего провода. Лесной пожар в районе с. Буслайка с прохождением по просекам ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) 15.05.2012 17 ч. 39 мин. 1.Вывести в ремонт СВ-2-220 для осмотра металлоконструкций и послеаварийной проверки работы РЗА с действием на отключение от ДЗШ-220 2 и 4 с.ш. 220 кВ с привлечением персонала наладки ПНП "Вектор А" . 2.Для исключения блокировки по цепям напряжения защит в терминале REL511 СН АТ-2 направить запрос в ИРДУ об изменении уставки функции контроля цепей напряжения. 21.05.2012 13 ч. 45 мин. Не намечаются. 06.05.12 г., 22 ч. 34 м. 1. В приводе фазы "В" В-2-568 произвести замену блок-контактов электромагнита включения. 2. При текущем ремонте выполнить дефектовку блок-контактов электромагнитов включения и отключения выключателя. По результатам произвести замену. 10.05.12 г., 17 ч. 52 м. 1. Выполнить плановую чистку просек и валку угрожающих деревьев на ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ Тулун – Бадар. 15.05.12 г., 15 ч. 39 м. 1. Провести ревизию и осциллографирование фазы «В» 13 ВЛ-500 кВ Братский ПП - Ново-Зиминская (ВЛ-560) ВЛ-500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 1 (ВЛ561), ВЛ-500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 2 (ВЛ562) . ЗЭС в пролёте опор 137-138, ВЛ 500 кВ Братский ПП Ново-Зиминская (ВЛ-560) в пролёте опор №392-393, ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 1 (ВЛ-561) в пролёте опор №497-498, ВЛ 500 кВ Братская ГЭС Тулун № 2 (ВЛ-562)в пролёте опор № 500-501. - Возгорание групп поросли деревьев хвойных пород, растущих под проводами линии, сопровождалось резким объятием огнем ветвей деревьев и увеличением высоты пламени с выбросом продуктов горения вверх. Данное обстоятельство привёло к увеличению температуры воздуха и соответственно снижению электрической прочности в условиях постоянного давления с появлением ударной ионизации и пробою воздушного промежутка между землей и проводами ВЛ. выключателя В-2-561 на ПС 500 кВ Тулун ВЛ-110 кВ Новозиминская Балаганск. ЗЭС 25.05.12 г., 13 ч. 45 м. На ПС-500 кВ Новозиминская от действия ТО, 1 ступень ЗЗ, 1 зона ДЗ отключилась ВЛ-110 кВ Новозиминская - Балаганск, АПВ неуспешное. При внеочередном верховом осмотр ВЛ – 110 кВ Новозиминская – Балаганск, на опоре № 10 обнаружено перекрытие изоляторов гирлянды фазы «С» с разрушением нижнего изолятора. 25.05.12 г., 18 ч. 51 м. 1. Произвести замену гирлянды изоляторов марки ПС-70 2. Произвести измерение сопротивление заземляющего устройства опор 10,11,12 ВЛ110кВ Новозиминская-Балаганск. 3. Направить гирлянду изоляторов Ф. "С" демонтированную с опоры №10 в службу СЭиР ОАО "ИЭСК" для проведения испытаний. ВЛ-110 кВ Тулун – НПС цепь «Б» . ЗЭС 28.05.12 г., 11 ч. 45 м. На ПС- Тулун 500 от действия ТО, ЗО, отключилась ВЛ-110 кВ Тулун – НПС цепь «Б», АПВ неуспешное. В пролете опор № 2-3 отпайки на ПС "Стеклозавод", производились несанкционированные работы в охранной зоне ВЛ – 110 кВ Тулун – НПС цепь «Б». Трубоукладчик предприятия «Геоинформ» коснулся нижнего провода в пролете опор № 2 - 3 отпайки на ПС "Стеклозавод", что привело к замыканию на землю и перегоранию провода в пролете опор 35 – 36 (в месте отпаечного соединения). 28.05.12 г., 17 ч. 58 м. 1. Произвести замену повреждённого провода ф "С" на ВЛ-110кВ Тулун-НПС в пролете опор №35-36. 2. Направить письмов в ООО "Геоинформ", в филиал Иркутского РНУ Востокнефтепровод "О нарушениях в ходе монтажа нефтепровода Тулун-Кимельтей с возмещением экономического ущерба". 3. Направить письмо в межрайонный отдел энергетического надзора "О нарушениях в ходе монтажа нефтепровода ТулунКимельтей". 14 ВЛ-35 кВ «Знаменка – Тимошино» ВЭС 02.06.2012 19:00 ВЛ-35 кВ «Усть-Балей - Оёк» 04.06.2012 02:04 ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-10 – Урик-Б» ВЭС июнь Причина отключения осмотром не выявлена. 02.06.2012 21:00 Провести верховой осмотр аварийно отключавшейся ВЛ-35 кВ "Тимошино". Причина отключения осмотром не выявлена. 04.06.2012 12:29 Провести верховой осмотр аварийно отключавшейся ВЛ-35 кВ "Усть-Балей Оёк". 25.06.2012 16:27 Отказ в отключении В-10 кВ "Майск", В-10 кВ "Егоровщина А", СВ-10 кВ произошел в следствие посадки (снижения напряжения) переменного оперативного тока практически до нуля в результате близкого КЗ на отходящих ВЛ-10 кВ "Майск" и "Егоровщина А". 25.06.2012 119:35 1.Выполнить монтаж и наладку схемы отключения В-10 кВ отходящих ВЛ от независимого источника питания катушек отключения приводов В-10 на ПС "Никольск". 2. Разработать техническое решение по отключению В-10 кВ отходящих ВЛ от независимого источника питания катушек отключения приводов В-10 на ПС "Никольск". 3. Провести анализ надежности работы аналогичных схем защиты присоединений 6-10кВ на ПС ВЭС и при необходимости разработать план-график мероприятий по устранению выявленных замечаний. ВЛ-110 кВ «Урик – Усть-Орда-Б» ВЭС 27.06.2012 13:20 27.06.2012 16:14 1.Выполнить послеаварийную проверку цепей РЗА присоединения В-110 "Урик-Б" на ПС "Усть-Орда". 2.Выполнить послеаварийную проверку В110 "Урик-Б" на ПС "Усть-Орда". Усть-Илимский район, ВЛ-35 кВ КашимаЭдучанка. СЭС 13.06., 12 58 Причина однофазного короткого замыкания на землю осмотром линии проведённого инженернотехническими работниками ВЭС не установлена. Причина неуспешного АПВ и РПВ В-110 "Урик-Б" на ПС "Усть-Орда" осмотром оборудования ПС проведённого инженерно-техническими работниками ВЭС не установлена. Отгорание деревянной стойки опоры № 145 на высоте 2м от земли, выше ж/б приставки (опора типа ПАП-1), и ее падение на землю; отгорание одной стойки опоры №142 (опора типа УПВ-2) при про- хождении лесного пожара в зоне ВЛ-35 кВ Кашима-Эдучанка 14.06., 04 58 1. Произвести замену опор №№ 142, 145 ВЛ-35 Кашима-Эдучанка 15 г.Братск, ПС БЛПК. СЭС 16.06. 1 15 Отключение АТ-1 вследствие пробоя изоляции между зажимами № 34, 36 комплекта КЗ-15 резервных защит АТ-1 из-за снижения изоляционных свойств материала вставки из карболита под воздействием химически агрессивной воздушной среды на ПС БЛПК 01 июня в 07 часов 10 минут на ПС "т. Жаргон" при прохождении грозового фронта действием МТЗ произошло отключение ВЛ-35кВ "т. Жаргон Белобородово". ЦЭС 01.06.2012 07:10 27 июня в 08 часов 37 минут на ПС "УП-15" действием ТО произошло отключение ВЛ-110 кВ "УП-15-УП8" с успешным АПВ на ПС "УП-15". 27 июня в 08 часов 37 27.06.2012 08:37 Причиной отключения ВЛ-35кВ "т. Жаргон Белобородово" стало влияние климатических условий (гроза). Вследствие длительной эксплуатации (срок службы более 38 лет) опорный изолятор ОНС 35-500 заградителя ВЧ подвергался воздействию повторяющихся стихийных явлений (повышенные и пониженные температуры, атмосферные осадки и т.д.). В результате длительного воздействия повторяющихся стихийных явлений образовывались микротрещины фарфоровой изоляции изолятора ОНС 35-500 заградителя ВЧ. При воздействии атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции опорного изолятора ОНС 35-500 заградителя ВЧ с последующим его разрушением. 24 июня при прохождении грозового фронта произошел удар молнии в грозозащитный трос с частичным его разрушением в натяжном клиновом зажиме НКК-1-1Б. В результате частичного разрушения грозозащитного троса в натяжном клиновом зажиме НКК-1-1Б под действием ветровых нагрузок и собственной массы произошел полный обрыв грозозащитного троса в пролете опор №4А-5 16.06. 1 45 - 01.06.2012 09:10 1. Провести ремонтно-восстановительные работы по замене опорного изолятора ОНС 35-500 заградителя ВЧ ПС "Белобородово". 2. Провести верховой осмотр ВЛ 35 кВ "т.Жаргон-Белобородово". 27.06.2012 18:37 1.Выполнить работы по демонтажу оборванного грозотроса ПС-50 в пролете опор №4А-5 ВЛ-110 кВ "УП-15-УП-8", ВЛ110 кВ "ТЭЦ-1-УП-15" цепь "А", ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-1-УП-15" цепь "Б". 2. Выполнить ревизия болтовых зажимов в анкерных петлях опоры №5. 3. Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 16 минут действием ДЗЛ произошло отключение ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-1УП-15" цепь "Б" с успешным АПВ на ПС "УП-15" и ТЭЦ-1. 27 июня в 08 часов 37 минут действием ДЗЛ произошло отключение ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-1УП-15" цепь "А" со стороны ТЭЦ-1. АПВ с контролем синхронизма не работало. ЦЭС 28 июня в 05 часов 37 минут действием 1 ступени З.З. ШДЭ-2802 основного и резервного комплекта ВЛ-110 кВ "Новонукутск" на ПС "Бахтай" произошло отключение СВ-110 кВ с погашением ПС "Первомайск", ПС "Н.Нукутск", ПС "С.Нукуты", ПС "Новоленино", ПС "Бажир".АПВ не работало. ЦЭС с последующим его падением на провод ф."С" ВЛ110 кВ "ТЭЦ-1-УП-15" цепь "А". При падении грозозащитного троса произошел схлест с проводами ВЛ-110 кВ "УП-15-УП-8", ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-1-УП-15" цепь "Б".При падении грозозащитного троса на провода в пролете опор №4А-5 действием ТО произошло отключение ВЛ110 кВ "УП-15-УП-8" с успешным АПВ на ПС "УП15", действием ДЗЛ произошло отключение ВЛ-110 кВ "УП-15-ТЭЦ-1" цепь "Б" с успешным АПВ на ПС "УП-15" и ТЭЦ-1, действием ДЗЛ произошло отключение ВЛ-110 кВ "УП-15-ТЭЦ-1" цепь "А". 28.06.2012 05:37 НИТЭЦ В-220 Правобережная Б. ЮЭС 22.06.2012 18 ч. 32 мин. ПС-35/10 кВ Костино. ЗЭС 01.06.12 г., 22 ч. 04 м. При проверке РП-23 было выявлено, что в процессе эксплуатации происходило затирание траверсы с контактами в направляющей скобе вверху и в отверстии в пластине внизу, вследстивие чего реле РП-23 после нескольких срабатываний не отпадает, а зависает в промежуточном положении. В результате чего при отключении СВ-110 кВ действием 1 ступени З.З. ШДЭ-2802 основного и резервного комплекта ВЛ-110 кВ "Новонукутск" на ПС "Бахтай" АПВ не работало. Телеотключение ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ Правобережная цепь "Б" со стороны НовоИркутской ТЭЦ из-за ложной работы релейной защиты вследствие появления двойного замыкания на "землю" в цепях постоянного тока ПС 220 кВ Правобережная. На ПС-35/10 кВ Костино от действия дуговой защиты отключился МВ-35 Т-2. При повреждении блока управления ВВ-10 Т-2 и кВ "УП-15-УП-8", ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-1-УП15" цепь "А", ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-1-УП-15" цепь "Б". 28.06.2012 06:37 22.06.2012 18 ч. 53 мин. 01.06.12 г., 23 ч. 04 м. 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Новонукутск-Бахтай". 2. Провести внеочередной осмотр электрооборудования ПС "Бахтай". 3. Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Новонукутск-Бахтай" 4. Провести противоаварийную проверку работы устройств РЗиА СВ-110 кВ " ПС "Бахтай" с заменой поврежденного оборудования. 1.Выполнить визуальный осмотр состояния изоляции вторичных цепей на панелях РЗА и в разъемах термосигнализаторов автотрансформаторов ПС 220 кВ Правобережная. 1. Выполнить послеаварийную проверку управления и автоматики выключателей ВВТЭМ-10 на ПС-35/10 кВ Костино. 17 ВЛ-35 кВ ЛесогорскКостино. ЗЭС 04.06.12 г., 19 ч. 47 м. ВЛ-110 кВ Новозиминская Балаганск. ЗЭС 06.06.12 г., 19 ч. 13 м. ПС-500 кВ Тайшет. ЗЭС 14.06.12 г., 12 ч. 14 м цепей управления, произошло попадание дыма с копотью в высоковольтный отсек ячейке ВВ-10 Т-2, что привело к перекрытию проходных изоляторов фаз В и С. Нагрев резисторов ограничивающий ток разряда конденсатора в блоке управления выключателя ВВ10 кВ Т-2, при нормальном оперативном питании, привел к оплавлению блока и цепей управления выключателя. Изменение характеристик резисторов в процессе эксплуатации, при нормальном оперативном питании, является браком завода изготовителя. Во время сильного ветра на ПС-110/35/6 кВ Лесогорск отключилась от действия МТЗ ВЛ-35 кВ Лесогорск-Костино, АПВ-нет, РПВ-неуспешное. При внеплановом осмотре ВЛ-35 ЛесогорскКостино в пролете опор № 5-6 (в районе п. Лесогорск) обнаружен наброс проволоки на проводах фаз А и С. Отключилась ВЛ-110 кВ Новозиминская Балаганск, при этом сработали защиты на ПС-500 кВ Новозиминская ТО, 1 ступень ЗЗ, 1 зона ДЗ, АПВ неуспешное. В 20 час. 25 мин. РПВ успешное. 08.06.2012г. при внеочередном осмотре ВЛ-110 кВ Новозиминская - Балаганск, было обнаружено в пролете опор №5-6 следы от действия электрической дуги на фазе "С", и не соответствие габарита между проводом этой фазы и горизонтально расположенными проводами пересекаемой ВЛ-6кВ "Вдольтрассовой" (на балансе Иркутского РНУ ООО "Востокнефтепровод") На ПС Тайшет-500 отключились В-2-504, В-2-503, СВ-2-500, ЭВ-110-2 АТ, МВ-35 2 АТ, 2 СШ-35 кВ с ТСН-2 (от ТСН-2 запитан ГЩУ, в т.ч. цепи ТМ). Отключение ТСН-2 привело к прекращению передачи телеинформации в филиал ИРДУ ОАО "СО-ЕЭС". 2. Заменить вышедшие из строя блоки управления на ВВ-10 Т-1 и СВ-10. 3. Включить в план капитального строительства 2014г. замену выключателей ВВТЭМ-10 на ПС-35/10 кВ Костино. 04.06.12 г., 20 ч. 47 м. - 06.06.12 г., 22 ч. 25 м. 1. Направить в Иркутское РНУ ООО "Востокнефтепровод" письмо с требованием. 1. В кратчайшие сроки устраненить негабарит ВЛ-6 кВ "Вдольтрассовой" в пролете опор №286-289. 2. Провести внеочередной осмотр мест пересечения "Вдольтрассовых" ВЛ с ВЛ филиала ЗЭС ОАО «ИЭСК» с последующим составлением акта осмотра и замера габарита между пересекаемыми ВЛ. 3. Вышеуказанные Акты предоставить в филиал ЗЭС ОАО «ИЭСК» на согласование. 14.06.12 г., 19 ч. 30 м 1. Подготовить распорядительный документ о организации работ подрядных организаций допущенных на правах командированного персонала. 2. Выполнить резервное питание для 18 при подключении цепей освещения в шкафу №50 электромонтажник подрядной организации ООО "Гидроэлектромонтаж" допущенной к выполнению работ на правах командированного персонала случайно воздействовал на механическую часть привод контактной системы выходного реле 4KL5 УРОВ 2-го комплекта ДЗШ-500 3, 4 с.ш. периферийного терминала СВ-2-500. ПС «Черноруд» Т-2 ВЭС 05.07.2012 09:41 ПС «Качуг» Т-1 ВЭС 09.07.2012 15:33 ВЛ-35 кВ «Знаменка – Тимошино» ВЭС 16.07.2012 17:00 ВЛ-35 кВ «Усть-Балей - Горохово» ВЭС 17.07.2012 17:50 ПС «Оёк» В-35 «УстьБалей» ВЭС 28.07.2012 18:10 ПС «Грановщина» Т-2 ВЭС 29.07.2012 19:40 июль В ячейке ТСН-2 низкий уровень изоляции проходного изолятора ф. "В" (приложение 2 "Протокол № 14 испытания ячейки ТСН" от 11.07.2012). Изолятор заменён 11.07.12. Пробой проходного изолятора в ячейке КРУН В-10 Т-1 с последующим его разрушением, произошел в следствие многочисленных внутренних микротрещин в теле фарфора. Пробой опорного изолятора в шкафу ПК-35 кВ с последующим его разрушением, произошел в следствие многочисленных внутренних микротрещин в теле фарфора. Во время прохождения грозового фронта в Боханском районе в результате атмосфернго перенапряжения набегающего со стороны ВЛ-35 кВ "Олонки - Тараса", перекрыло воздушный промежуток на вводах 35 кВ В-35 "Тараса" на ПС "Олонки" с повреждением изоляции вводов. Вследствие этого на ПС "Усть-Балей" действием защит отключен В-35 "Горохово". Во время прохождения грозового фронта, в результате атмосферного перенапряжения набегающего со стороны ВЛ-35 кВ "Усть-Балей Оёк", перекрыло воздушный промежутокна ПС "Оёк" на вводах В-35 "Усть-Балей" кВ ф. "А" и "В" со стороны ВЛ, с разрушением изоляции ввода ф. "А". Вследствие этого на ПС "Усть-Балей" действием защит отключен В-35 "Оёк". В процессе эксплуатации произошло растрескивание цементного уплотнения проходного изолятора, предотвращения пропадания телеизмерений на ПС-500/110/35 кВ Тайшет. 05.07.2012 12:10 Не намечаются. 09.07.2012 16:05 Провести ревизию и испытания опорных изоляторов шинного моста 10 кВ Т-1 или провести их замену. 17.07.2012 02:10 Не намечаются. 17.07.2012 19:05 1. 2. 28.07.2012 20:35 29.07.2012 21:17 Произвести замену повреждённых вводов выключателя. Проверить эффективность грозозащиты ВЛ-35 кВ "Олонки - Тараса" и соответствие её требованиям ПУЭ. 1. Произвести замену повреждённых вводов выключателя. 2. Проверить эффективность грозозащиты ВЛ-35 кВ "Усть-Балей - Оёк" и соответствие её требованиям ПУЭ. Провести осмотр проходных изоляторов установленных на КРН-10 на предмет 19 Братский район, ВЛ220 кВ Д-141. СЭС 12.07., 13 38 вследствие чего во время выпадения атмосферных осадков произошло попадание воды в ячейку В-10 Т2 и пробой изоляции (по сырости) трансформатора тока (КРН-10 кВ эксплуатируется с 1990 г.). 1.Наклон промежуточной опоры №405 вследствие замерзания и выпучивания грунта в болотистой местности в зимнее время. 2. При попадании молнии, расщепление обеих стоек опоры №405 в месте крепления к деревянным приставкам, что привело к ее падению с замыканием на землю. целостности проходных изоляторов (керамических рубашек и уплотнений). Братский район, ВЛ-35 кВ Октябрьская. СЭС 21.07., 13 38 Срабатывание ПСН-35 Т-1 ф.С вследствие грозовых перенапряжений, возникших при попадании молнии в ВЛ-35 кВ Октябрьская 21.07., 21 38 05 июля в 15 часов 40 минут при прохождении грозового фронта и ливневого дождя действием ДФЗ произошло отключение трансформатора Т-1 ПС "Заря" ЦЭС. 05.07.2012 г., 15 ч. 40 м. При прохождении грозового фронта и сильного ливневого дождя произошло перекрытие электрической дугой по пути сплошного стекания воды проходных изоляторов ф."А" и ф."С" на заземленную металлоконструкцию КРУН-10 кВ. Вследствие электродугового перекрытия проходных изоляторов ф."А" и ф."С" на заземленную металлоконструкцию КРУН-10 кВ действием ДФЗ произошло отключение трансформатора Т-1 ПС "Заря". 05.07.2012 г., 16 ч. 40 м. 11 июля в 09 часов 37 11.07.2012 При самовольном проведении разгрузочных 14.07., 15 38 11.07.2012 1.Устранить наклоны опор ВЛ-220 Д-141, расположенных в болотистой местности - 1. Провести ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденных проходных изоляторов ф."А" и ф"С" яч.№8 МВ-10 кВ Т-1 на крыше КРУН-10 кВ ПС "Заря". 2. Провести внеочередной осмотр оборудования ПС "Заря". 3. Провести внеочередной осмотр состояния кровли КРУН, состояния резиновых уплотнений проходных изоляторов на крышах КРУН с устранением выявленных замечаний. 1. Проведен внеочередной осмотр ВЛ 110 20 минут действием ДФЗ произошло отключение ВЛ-110 кВ "Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 ", АПВ не успешное. ЦЭС 09:37 17 июля в 16 часов 10 17.07.2012 минут на ПС "ЧНФ" 16:10 действием МТЗ произошло отключение ВЛ-35 кВ "ЧНФВосточная". ЦЭС 29 июля в 14 часов 55 29.07.2012 минут при сильной 14:55 грозе и дожде на ПС "В.Булай" действием ТО произошло отключение ВЛ-35 кВ "В.Булай-Р.Аларь" с неуспешным АПВ. ЦЭС ВЛ 110 кВ Правобережная Кировская Б. ЮЭС 13.07.2012 13 ч. 05 мин. ПС Байкальская 2 с.ш. 110 кВ. ЮЭС 24.07.2012 10 ч. 07 самосвалом "HOWO" работ ООО "Техгрупен" в охранной зоне ВЛ-110 кВ "Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП2" в пролете опор №16-17 произошло приближение кузова самосвала на недопустимое расстояние до токоведущих частей ВЛ-110 кВ "Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2".При приближении кузова самосвала на недопустимое расстояние до токоведущих частей ВЛ-110 кВ "Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2" произошло перекрытие с провода нижней ф."С" на кузов самосвала. В результате перекрытия с провода нижней ф."С" на кузов самосвала действием ДФЗ произошло отключение ВЛ 110 кВ "Иркутская ТЭЦ9 – ГПП-2 ". Причиной отключений ВЛ-35 кВ "ЧНФ-Восточная" стало влияние неблагоприятных погодных условий (гроза,дождь) 11:37 кВ "Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 ". 2. Оформить претензию в адрес ООО "Техногрупен" по устранению нарушения. 17.07.2012 18:10 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ "ЧНФ-Восточная ". Причиной отключения ВЛ-35 кВ "В.Булай-Р.Аларь" 29.07.2012 стало влияние неблагоприятных погодных условий 16:55 (сильная гроза,дождь) 13.07.2012 г. в 13 ч. 05 мин. от защит с неуспешным АПВ отключилась ВЛ 110 кВ ПравобережнаяКировская "Б". Причиной отключения могло быть перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и грозостойкой опоры № 9 отпайки ВЛ 110 кВ Правобережная-Кировская "Б" на ПС 110 кВ Рабочая неметаллическим посторонним предметом, занесенным птицей (предположительно вороной) в момент отключения линии. Отключение 2 СШ-110 кВ и ШСВ-110 ПС Байкальская из-за к.з. на землю на ШР-2-110 АТ-2, 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "В.Булай-Р.Аларь". 2. Провести внеочередной осмотр ПС "В.Булай". 13.07.2012 13 ч. 40 мин. Не намечаются. 24.07.2012 10 ч. 24 мин. 1.Заменить замок на въездных воротах ПС Байкальская, для осуществления доступа 21 мин. ВЛ 110 кВ Байкальская - Туристская А. ЮЭС 29.07.2012 20 ч. 40 мин. ВЛ-110 кВ Бирюса – Тайшет С-864, Абакумовка - Тайшет С-43, Тайшет - ЗСМ "А", Тайшет - ЗСМ "Б". ЗЭС 09.07.12 г., 19 ч. 55 м. возникшее в результате приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям разъединителя, находящимся со стороны 2 СШ-110 под напряжением, члена бригады, электрослесаря 2го разряда службы подстанций Недайводы Е.Н., ошибочно и самостоятельно, до допуска бригады к работе по наряду, поднявшегося на раму ШР-2-110 АТ-2. Электрический пробой на "землю" проходного изолятора типа ИП-10-100-1-02 фазы "С" в ячейке СВ-10 кВ ПС 110 кВ Молодежная в результате потери электрической прочности от образовавшихся микротрещин в фарфоре в процессе эксплуатации (с 1984 г.). Проведенной послеаварийной проверкой причины отказа в работе МТЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Молодежная выявлено витковое замыкание в обмотке трансреактора реле времени РВМ-12 (вследствие нарушения изоляции обмотки в процессе эксплуатации с 1984 г.) схемы МТЗ-110 Т-2 , приведшее к недостаточному напряжению на выходе трансреактора для втягивания ротора и срабатыванию часового механизма реле времени. Что привело, в результате отказа в работе МТЗ-110, к отключению питающей ВЛ-110 кВ БайкальскаяТуристская, цепь "А" от 3 зоны ДЗ с выдержкой времени 2,8 сек. Термическое повреждение от воздействия эл. дуги, образовавшейся при пробое на "землю" проходного изолятора фазы "С" с переходом в междуфазное короткое замыкание, проходных изоляторов , полюсов выключателя, релейной аппаратуры и проводов в релейном отсеке СВ-10 ПС 110 кВ Молодежная. Во время прохождения грозы и сильного ветра на ПС-500/110/35 кВ Тайшет: В 19 час. 47 мин. отключилась от действия Т.О., 1 ст. З.З. ВЛ-110 кВ Абакумовка - Тайшет С-43, АПВ неуспешное. В 19 час. 53 мин ВЛ-110 кВ Абакумовка - Тайшет С- ремонтного персонала на территорию подстанции в соответсвие с установленным порядком хранения и выдачи ключей от электроустановок. 29.07.2012 21 ч. 01 мин. 09.07.12 г., 19 ч. 58 м. 1.Выполнить аварийно-восстановительные работы ячейки СВ-10 с восстановлением цепей РЗА на ПС 110 кВ Молодежная. 2.Смонтировать МТЗ-10 Т-1 и Т-2 ПС 110 кВ Молодежная. 1. Восстановить поврежденный участок провода АС-70/11 в пролете опор №60-61 и произвести верховой осмотр с выемкой из поддерживающих зажимов провода. 2. Направить письмо проектной организации «ОПТЭН лимитед» г. Москва с 22 ПС-500 кВ Тайшет. ЗЭС 13.07.12 г., 10 ч. 37 м. 43 включена вручную, без замечаний. В 19 час. 55 мин. отключилась от действия 1 ст. З.З. ВЛ-110 кВ Бирюса – Тайшет С-864, АПВ- успешное. В 19 час. 58 мин. от действия Т.О., 1 ст. З.З. отключилась ВЛ-110 кВ Бирюса – Тайшет С-864, АПВ неуспешное. В 20 час. 02 мин. отключилась от действия 1 ст. З.З., 1 з. ДЗ ВЛ-110 кВ Тайшет - ЗСМ "А" (АПВ отсутствует). В 20 час. 02 мин. отключилась от действия 1 ст. З.З., 1 з. ДЗ, ТО ВЛ-110 кВ Тайшет - ЗСМ "Б" (АПВ отсутствует). В 20 час. 03 мин. ВЛ-110 кВ Тайшет - ЗСМ "Б" повторно включена вручную, без замечаний. При внеплановом осмотре ВЛ-110 кВ Бирюса – Тайшет С-864 обнаружено в пролете опор №60 - 61 обрыв провода (АС-70/11, дополнительно подвешенный под средней траверсой по условию термической стойкости ОКГТ к токам КЗ). 10.07.2012 г. произведены внеплановые осмотры ВЛ-110 кВ Абакумовка - Тайшет С-43, Тайшет ЗСМ "А", Тайшет - ЗСМ "Б", причины отключений не обнаружены. 10.07.2012 г. в 18 час. 39 мин., после устранения неисправности, ВЛ-110 Бирюса – Тайшет С-864 введена в работу без замечаний. На ПС 500 кВ Камала-1 по каналу АНКА 130 кГц (№2) ВЛ 500 кВ Камала-1 - Тайшет №1 принята команда №5 (ОН-3Кр), ретранслирована по каналу ПРД/ПРМ ETL 192/206 кГц ВЛ 500 кВ Камала-1 Красноярская №1 команда №6 (ОН-3Кр) и каналу ПРД/ПРМ ETL 290/286 кГц ВЛ 500 кВ Камала-1 Красноярская №2 команда №6 (ОН-3Кр) на ПС 500 кВ Красноярская, в результате чего на ПС 220 кВ ЦРП-220 отключена нагрузка Красноярского алюминиевого завода в объеме 728 МВт (при задании 700 МВт). В 05-48 диспетчером ОДУ Сибири дано разрешение на включение потребителей. В 05-54 нагрузка Красноярского алюминиевого требованием пересмотра проекта в части установки дополнительного провода АС-70 к ОГКТ по параметрам термической стойкости. 13.07.12 г., 10 ч. 54 м. 1. Выполнить замену аппаратуры передачи команд «АНКА-АВПА» ПРД АНКА 130 кГц (№2) ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 (ТК2-503) на аппаратуру АКА «Кедр» на ПС 500 кВ Тайшет. 2. Разработать и согласовать с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ мероприятия по замене УПАСК на объектах, где установлена аппаратура передачи и приема команд противоаварийной автоматики «АНКААВПА» на современную аппаратуру с применением микропроцессорных 23 завода восстановлена в полном объеме. ПС-500 кВ Тайшет. ЗЭС 14.07.12 г., 13 ч. 43 м устройств. 14.07.12 г., 14 ч. 30 м 1. Изменить полярность подключения напряжения нулевой последовательности 3U0 на ряду зажимов шкафов резервных защит. 2. Увеличить выдержку времени таймера возврата сигнала РПВ со 100мс до 500мс. При КЗ на ВЛ-500 «Камала 1 – Тайшет №1» (ВЛ503) отключились от ТУ ТЗНП (направленной ВЧ защиты без выдержки времени от однофазных КЗ, реализуемая на основе функций СРОК и ОКЗАМ терминалов резервных защит Р437 - НВЧЗ) В1-501 и В2-501. АПВ не было. Излишняя работа НВЧЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет № 1 на ПС-500 кВ Тайшет по причине неправильного подключения органа направления мощности терминала резервных защит ОКЗАМ (MICOM P437) к цепям напряжения «разомкнутого треугольника» ТН-500 кВ, приведшее к отключению линии. Наладку данного оборудования выполнял персонал ЗАО "Энергетические технологии" в июне 2012г. согласно проекта ЗАО "Электросетьпроект" г. Иркутск. 3. Разработать и использовать при дальнейшей работе на однотипных присоединениях типовые решения по выполнению одинаковых функций защит и автоматики (ТУ защит, АУ и ОУ защит, блокировку защит в циклах ОАПВ и т.д.). 4. Направить запрос (с предоставлением технических материалов) в ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» для подтверждения правильности заложенных в конфигурации терминалов защит и управления алгоритмов работы телеускорения в цикле ОАПВ. 5. Запросить у ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» методические указания по проверке под нагрузкой отдельных функций (ДЗ, ТЗНП, ОКЗАМ и др.) терминала Р437. ПС-500 кВ Новозиминская. ЗЭС 17.07.12 г., 18 ч. 59 м. 17.07.2012 в 18 час. 59 мин., при производстве оперативных переключений по вводу в работу после ремонта 1 c.ш.500 кВ, после включения ШР-1-564 через 2 минуты произошло разрушение емкостного делителя на В-1-564 со стороны 1 с.ш.500кВ. Переключения по вводу в работу 1 с.ш.500кВ были приостановлены. По окончании аварийного вывода в ремонт В-1-564 переключения по вводу 1 с.ш.500кВ были продолжены. В 19-57 включена в работу 1 с.ш.500кВ. 23.07.12 г., 15 ч. 33 м. 1. Произвести замену разрушившегося конденсатора емкостного делителя напряжения. 2. Выполнить замер характеристик конденсаторов емкостных делителей выключателя. 24 ПС-500 кВ Тайшет. ЗЭС 22.07.12 г., 16 ч. 47 м. После отключения В-1-503 и В-2-503 на ПС 500 кВ Тайшет, при выводе в ремонт ВЛ 500 кВ Камала-1 Тайшет № 1, произошло срабатывании ПА на Братской ГЭС: пуск ПО-11 и ПО-12, переток БратскКрасноярск составлял 980 МВт. На Братской ГЭС отключились ГГ-9 и ГГ-17 (400 МВт), на УстьИлимской ГЭС ГГ-9. ГГ-10, ГГ-11 (600 МВт) и отключение нагрузки КрАЗа в объеме 420 МВт. 21.07.2012 г. на ПС-500 кВ Тайшет персонал СРЗЭиИ ЗЭС производил работы по распоряжению №1255 «ГЩУ п.228, 226, 229, ОПУ п.82, 83 работа по перемонтажу ФОЛ ВЛ-504 и ввода в работу панели системной автоматики АРПМ ВЛ-503(504)», производитель работ ведущий инженер СРЗЭ и И, член бригады инженер СРЗЭ и И Работы выполнялись по программе «Работы по перемонтажу ФОЛ ВЛ-504 и вводу в работу панели системной автоматики, АРПМ ВЛ-503 (504) на ПС Тайшет». При выполнении п. 2.9. программы «Проверить условия формирования команд: отключение ВЛ-501 или ВЛ-502, отключение ВЛ-503 или ВЛ-504, «Разрыв передачи Красноярск – БПП», «Разрыв передачи Красноярск – Тайшет», фиксация ОАПВ ВЛ-503 или ВЛ-504» на панели 82 была установлена временная перемычка между клеммами ХТ2/103ХТ2/112, согласно программы клеммы кратковременно перемыкаются. После окончания работ по опробованию формирования команды «Разрыв передачи Красноярск – Тайшет» временная перемычка осталась зафиксирована на клеммах ХТ2/103-ХТ2/112, что впоследствии 22.07.2012 в 1147 при выводе в ремонт ВЛ 500 кВ Камала-1 Тайшет №1 (Красноярское ПМЭС), при отключении на ПС 500 кВ Тайшет (ОАО «ИЭСК») выключателей 500 кВ В-1-503 и В-2-503, в УДВР ЦПА Братской ГЭС ложно сработал ПО-11 «АРРП Красноярская – Тайшет» (с КПР по ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет № 1 (ВЛ-501) и ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет № 2 (ВЛ-502) , в результате чего были сформированы управляющие воздействия ПА, 22.07.12 г., 18 ч. 01 м. 1. Привести схемы устройств ПА на ПС-500 кВ Тайшет в соответствие с проектными. 2. ОАО «ИЭСК» составить и согласовать с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ график по окончанию работ реконструкции ПС-500 кВ Тайшет исключающий работы в выходные дни, в вечернее и ночное время. 3. ОАО «ИЭСК» направить инструкции по обслуживанию устройств РЗА и ПА на ПС500 кВ Тайшет Филиалу ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ для подготовки оперативных указаний. 4. Назначить на 31 августа 2012 г. внеочередную проверку знаний ведущему инженеру СРЗЭ и И в части знаний «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций. СО 34.35.303 2006г.» в комиссии Тулунского межрайонного отдела энергетического надзора Прибайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 5. В программах на работы в устройствах РЗА и ПА, включать пункт по проверке состояния переключающих устройств и рядов зажимов панелей производителем работ совместно с оперативным персоналом, с внесением соответствующих записей в оперативный журнал. 25 которые были реализованы. ПС «Качуг» Т-2 ВЭС 02.08.2012 20:38 ПС «Каменка» Т-2 ВЭС 04.08.2012 22:15 12 августа в 18 часов 12.08.2012 35 минут действием 18:35 ДФЗ и III зоны ДЗ произошло отключение ВЛ-110 кВ "Солерудник – НовоЗиминская ", АПВ выведено по режиму. ЦЭС 28 августа 2012 года в 28.08.2012 03 часа 00 минут на ПС 03:00 "Черемхово" действием дифференциальной защиты был отключен трансформатор 110/35/6 кВ Т-3. ЦЭС 30 августа в 08 часов 30.08.2012 август Пробой опорного изолятора шинного моста 10 кВ с последующим его разрушением, произошел в следствие многочисленных внутренних микротрещин в теле фарфора. В результате нарушения изоляции кабеля металлорукавом на входе в клемную коробку Т-2 произошло отключение действием защит Т-2. При незаконной вырубке леса неустановленными лицами в охранной зоне ВЛ-110 кВ "СолерудникНово-Зиминская" произошло падение спиленного дерева с последующим касанием проводов ф."В" и ф."С".В результате касания дерева с проводами ф."В" и ф."С". в пролёте опор №86-87 возникло междуфазное короткое замыкание,в результате возникновения которого действием ДФЗ и III зоны ДЗ произошло отключение ВЛ-110 кВ "СолерудникНово-Зиминская" Вследствие длительной эксплуатации (срок службы более 57 лет) провода токовых цепей между приводом и клеммными коробками ф."А","В","С" МВ-110 кВ Т-3 подвергались воздействию повторяющихся стихийных явлений (повышенные и пониженные температуры, атмосферные осадки и т.д.). В результате длительного воздействия повторяющихся стихийных явлений происходило разложение резиновой изоляции проводов токовых цепей между приводом и клеммными коробками ф."А","В","С" МВ-110 кВ Т-3,что явилось причиной возникновения замыкания на землю токовой цепи А571 (плечо 110 кВ дифзащиты Т-3) в переходе (металлической трубе) между полюсами ф."А" и ф."В" МВ-110 кВ Т-3 и срабатывания дифференциальной защиты Т-3. В процессе эксплуатации при увеличении ветровых 02.08.2012 20:57 Включить в план мероприятий поэтапную замену фарфоровой изоляции шинного моста 10 кВ на ПС "Качуг" выработавшую нормативный срок. 04.08.2012 23:15 Не намечаются. 12.08.2012 18:35 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Солерудник-Ново-Зиминская". 29.08.2012 09:00 1. Провести ремонтно-восстановительные работы по замене проводов токовых цепей между приводом и клеммными коробками ф."А","В","С" МВ-110 кВ Т-3. 2. Провести высоковольтные испытания Т3. 3. Провести внеочередной осмотр оборудования ПС "Черемхово". 30.08.2012 1. Провести ремонтно-восстановительные 26 57 минут при сильном 08:57 ветре и дожде действием ПДЭ, ШДЭ ТО произошло отключение ВЛ-110 кВ "Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры", АПВ не успешно. ЦЭС ПС Кировская Т-2. ЮЭС 02.08.2012 14 ч. 35 мин. ПС Шелехово 2 с.ш. 220 кВ. ЮЭС 20.08.2012 13 ч. 20 мин. ПС-500 кВ Тайшет. ЗЭС 17.08.12 г., 11 ч. 48 м.. нагрузок происходило раскачивание ВЧ заградителя. 30 августа при увеличении под воздействием сильного порывистого ветра происходило раскачивание ВЧ заградителя на опоре №51 с передачей нагрузки на шлейф спуска,что вызвало излом и обрыв шлейфа с последующим его падением на повод ф."С".В результате чего действием ПДЭ, ШДЭ ТО произошло отключение ВЛ-110 кВ "Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры". Отключение от ДЗТ Т-2 ПС Кировская с успешной работой АВР СВ-1-6, СВ-2-6, СВ-35. Причиной отключения явился электрический пробой на "землю" нижнего опорного изолятора типа ИОР-67,5 фазы "В" ТР-4-6 Т-2 в результате потери электрической прочности от образовавшихся микротрещин в фарфоре в процессе многолетней эксплуатации. 20.08.2012 г. в 13 ч. 20 мин. на ПС 220 кВ Шелехово, при выполнении оперативных переключений по выводу в ремонт 2 СШ-220 кВ, при выполнении п.39 типового бланка переключений ТБТ №27/01 "Отключить В-220 № 207" сработала защита от неполнофазного режима на В-220 № 207 и УРОВ220 2 СШ-220 кВ. При этом отключились В-220 Т-4, СВ-1-220, СВ-2-220. По результатам проведенного осмотра состояния кинематики привода фазы "А" В220 № 207 и опробования выключателя замечаний не выявлено. На ПС 500 кВ Тайшет отключились СВ-1-500, 1РР500. При выполнении работ по отысканию земли в цепях постоянного тока и переводе нагрузки с АБ-1 на АБ-2 перегорел на «плюсе» предохранитель на ЩПТ-2 (предположительно сгорел при включении на параллельную работу АБ-1 и АБ-2 с УЗП-М-4). При отключении вводного рубильника FU-3 ЩПТ-1 пропал оперативный ток на всей ПС. КСЗ СВ-1-500 (ДЗ, ТЗНП, МФО) (MiCOM Р437) был выведен ключами ввода/вывода защит. При восстановлении цепей питания оперативного тока терминал MiCOM 18:57 работы по замене аппаратного зажима А295 и переопрессовка провода АС-95 спуска шлейфа ВЧ заградителя ф."А" на опоре №51 ВЛ-110 кВ "Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры". 2. Проведен внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры"". 02.08.2012 14 ч. 35 мин. 1.Выполнить осмотр оборудования ЗРУ-6 ПС 110 кВ Кировская на предмет целостности опорной изоляции. 20.08.2012 13 ч. 20 мин. 1.Выполнить дополнительную послеаварийную проверку причины неполнофазного отключения В-220 № 207 17.08.12 г., 11 ч. 48 м.. 1. Ввести в работу АБ-1 и подключить новый щит постоянного тока согласно проектному решению. 2. Направить материалы по отключению от терминала Р437 СВ-1-500 в фирму Alstom Grid для анализа и предоставления мероприятий, исключающих ложную работу терминала при перезагрузке. 3. Выполнить рекомендационные 27 Р437 СВ-1-500 стал перезагружаться. При перезагрузке терминала произошло отключение от 1 ступени МФО СВ-1-500. При отключении СВ-1-500 и отключенном СВ-2-500 (в ремонте) в схеме ПА (по ВТР3) зафиксировалось отключение ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет №1. По факту фиксации отключения ВЛ пустилась команда «ФОЛ 503-504» по ПРД АКА Кедр 150 кГц (№1) ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет №1 (ВЛ-501) и ПРД АНКА 210 кГц (№1) ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет №2 (ВЛ-502) в сторону Братска, а также работала автоматика АОРЛ Р-1 на отключение реактора 1РР-500. На Братской ГЭС при перетоке в сторону Красноярска 1558 МВт отработал ПО-12 «АРОЛ 501-504» комплекса ПА с УДВР. Были выработаны управляющие воздействия: 1УИ, ФВ Бр. На Братской ГЭС произведена форсировка возбуждения генераторов, на Усть-Илимской ГЭС отключался генератор 10 ГГ (240 МВт). Работа устройств ПА правильная. 03 сентября в 06 часов 03.09.2012 59 минут действием 1 06:59 зоны ДЗ,1 ступени ЗЗ произошло отключение ВЛ-110 кВ "Черемхово – Свирск I цепь с отпайкой на ПС Оса", АПВ не успешно. ЦЭС ПС Кировская Т-1. ЮЭС 11.09.2012 08 ч. 37 мин. сентябрь При прохождении грозового фронта произошел удар молнии в провод ф."А" с частичным его перегоранием. В результате частичного перегорания провода ф."А" под действием ветровых нагрузок и собственной массы произошел полный обрыв провода в пролете опор №124/44-124/45. При падении провода ф."А" произошел схлест с проводами ф."В" и ф."С",вследствии чего действием 1 зоны ДЗ,1 ступени ЗЗ произошло отключение ВЛ110 кВ "Черемхово – Свирск I цепь с отпайкой на ПС Оса". На ПС Кировская отключение Т-1 от ДЗТ в результате пробоя опорного изолятора ШД-35 фазы "А" ТР-35 Т-1 с образованием однофазного замыкания на "землю" с последующим перекрытием от образовавшейся электрической дуги провода гибкой ошиновки фазы "В" ТР-35 Т-1. мероприятия исключающие ложную работу терминала Р437 СВ-1-500 при перезагрузке. 03.09.2012 06:59 1. Провести ремонтно-восстановительные работы по восстановлению провода АС-70 ф."А" в пролете опор №124/44-124/45 отпайки на ПС "Карьерная" ВЛ-110 кВ "Черемхово – Свирск I цепь с отпайкой на ПС Оса". 2. Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Черемхово – Свирск I цепь с отпайкой на ПС Оса". 11.09.2012 09 ч. 33 мин. 1.Выполнить замену морально и физически изношенного разъединителя ТР-35 Т-1 типа РЛН-35 на разъединитель РЛНД-35. 28 ВЛ 220 кВ № 582. ЮЭС ПС Шелехово 2 с.ш. 220 кВ. ЮЭС 17.09.2012 18 ч. 42 мин. 18.09.2012 08 ч. 10 мин. 17.09.2012 г., после окончания бригадой "БСЭС" дневных работ на ВЛ 220 кВ № 582, в 18 ч. 43 мин. в момент включения линии по команде диспетчера Иркутского РДУ от ПДЭ 2802 и 1 ступени ТЗНП отключился В-220 ВЛ-582 на ПС 500 кВ Ключи. Причины аварии: нарушение бригадой "БСЭС" условия технологии работ, предусматривающего ППР, согласно п.21 программы монтажа грозотроса, выставление необходимой стрелы провеса вновь смонтированного грозотроса типа ОКГТ в пролетах опор № 319 - 327 для обеспечения нормируемого ( не менее 7 метров) габарита от проводов до грозотроса, что привело к перекрытию изоляционного воздушного промежутка с провода фазы "А" на вновь смонтированный грозотрос типа ОКГТ в пролете опор № 323 - 324 ВЛ 220 кВ № 582, с возникновением однофазного короткого замыкания на "землю", с последующим отключением ВЛ 220 кВ № 582 от защит. 18.09.2012 г. на ПС 220 кВ Шелехово, при выполнении оперативных переключений по типовому бланку переключений ТБТ № 27/1 "Вывод в ремонт В-220 № 207 с заменой на ОВ-3-220", в 08 ч. 10 мин. при выполнении п. 35 "Отключить В-220 № 207" не отключилась фаза "А" выключателя, сработала защита от неполнофазного режима на В220 № 207 и УРОВ-220 на отключение присоединений 2 СШ-220: СВ-1-220, СВ-2-220, В220 № 210, В-220 Ключи "А", В-220 Т-4 с погашением части нагрузки ИркАЗа. Проведенной послеаварийной проверкой причины отказа в отключении фазы "А" В-220 № 207 выявлено: в приводе типа ШПЭ-46 фазы "А", на штоке катушки отключения не до конца ("впотай") сточена на заводе-изготовителе головка винта, крепящего стержень штока, что явилось причиной не расцепления отключающей собачки привода из-за заедания штока при подаче команды на отключение. После замены в комплекте катушки отключения в приводе фазы "А" проверены регулировочные 17.09.2012 18 ч. 42 мин. 1.Определить меры к виновнику аварии ООО "БайкалСвязьЭнергоСтрой" согласно СТП 001.058.007-2012. До принятия решения отстранить ООО "БайкалСвязьЭнергоСтрой" от производства работ в электроустановках филиала ОАО "ИЭСК" Южные электрические сети. 18.09.2012 08 ч. 20 мин. 1.При капитальных ремонтах выключателей типа У-220/1000-10 на ПС 220 кВ Шелехово проверять в приводах состояние поверхности штоков катушек отключения и их свободного движения в обоймах катушек. 2. затребовать от владельца оборудования ООО "Подстанция Шелехово" замену в 2013 г. выключателя В-220 № 207, отработавшего амортизациооный срок службы. 29 ПС-500 кВ Тайшет. ЗЭС ПС-500 кВ Тайшет. ЗЭС 24.09.12 г., 16 ч. 09 м. 28.09.12 г., 10 ч. 27 м. характеристики приводов, целостность цепей отключения выключателя (замечаний не выявлено). При проверке конфигурации защит В-1-500 1РР (УШР) на недействующей панели №76 произошло включение реактора 1РР находящегося в автоматическом резерве. В ходе выяснения причины включения 1 РР было выявлено параллельное подключение цепей на включение В-1-500 1РР (УШР) согласно проектным решениям и 1РР находящегося в автоматическом резерве согласно временным техническим решениям 2190-008-УА.ВТР2. на панели №85 МКПА-4 (Срабатывание АОПН на включение 1РР 500 кВ). При производстве работ в цепях МКПА ВЛ-500 Камала-1 – Тайшет №1 (ВЛ-503) для проверки контрольного кабеля подключенного между недействующей панелью №92 (ТК-2-501) и действующей панелью №209 (ТК-1-501) была заземлена жила кабеля, который должен был быть подключен на резервные клеммы панели №209. В ходе выяснения причины прохождения команды №4 было выявлено ошибочное подключение противоположного конца заземляемой жилы кабеля на клемму панели №209 подключенную к команде №4 «РП Тайшет-Красноярск» ПРД АНКА 210 кГц ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ТК1-502). 24.09.12 г., 16 ч. 14 м. 1. На панели №85 МКПА-4 отключить цепи на включение В-1-500 1РР (УШР), подключенные согласно основным проектным решениям. 2. Выполнить проверку согласованности схем автоматики, выполненных согласно проектных и временных технических решений. 28.09.12 г., 13 ч. 06 м. 1. Подготовить распорядительный документ о назначении ответственных работников курирующих объекты ОКСа на которых производится монтаж, наладка релейной защиты и автоматики из числа персонала службы РЗЭиИ филиала ЗЭС ОАО «ИЭСК», ЗАО «Энергетические технологии», ЗАО «Синетик» Новосибирск, ООО «Синетик» СПб. 2. Провести внеплановый инструктаж персоналу службы РЗЭиИ филиала ЗЭС ОАО «ИЭСК», ЗАО «Энергетические технологии», ЗАО «Синетик» Новосибирск, ООО «Синетик» СПб.: «О внимательном выполнении электромонтажных работ без отклонения от утверждённой проектной документации временных и основных технических решений». 3. Производить проверку работоспособности схемы центральной сигнализации после разборки вторичных цепей демонтированного первичного оборудования 30 4. Работы на недействующих, вновь вводимых панелях РЗА ПС-500кВ Тайшет производить по программам производства работ в устройствах РЗА. 5. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ПС 500 кВ Тайшет о порядке передачи в диспетчерский центр оперативной информации при возникновении аварий (оперативный персонал несет ответственность за достоверность, своевременность и полноту передаваемой информации) 6. Произвести проверку соответствия подключенных кабельных связей, между действующими и не действующими панелями в соответствии с принятыми к производству проектными и временными решениями. ПС «Усть-Уда» Т-1 ВЭС 03.10.2012 22:45 Киренский р-н, ВЛ-110 кВ ЛенаПодымахиноВерхнемарковоКиренск. СЭС Усть-Илимский р-н, ВЛ-35 кВ СППКашима. СЭС 17.10., 07 38 24.10., 11 35 октябрь В процессе эксплуатации в прокладке под крышкой клеммной коробки газового реле образовалась трещина, вследствие чего в знакопеременную погоду в клеммной коробке образовался конденсат, что привело к снижению изоляции во вторичных цепях газовой защиты ( Предположительно, перекрытие с провода ф.А (нижней) на негабаритный груз а/м, АПВ При ветре 17м/с, падение на провода ВЛ в пролете опор 321-322 сухого дерева h=20м из лесного массива, проходящего вдоль ВЛ, что привело к замыканию на землю и отключению ВЛ. 03.10.2012 23:12 Во время плановых проф. восстановлений цепей газовой защиты на трансформаторах ВЭС проводить проверку целостности уплотнений клеммных коробок, препятствующих попаданию влаги и пыли. 17.10., 07 42 - 24.10., 21 35 - 31 05 октября в 08 часов 05.10.2012 10 минут действием 08:10 ДФЗ произошло отключение ВЛ-220 кВ "ЧеремховоНовозиминская (№230)" с успешным АПВ на ПС "Н.Зиминская" и ПС "Черемхово". ЦЭС ПС Сосновая Т-2. ЮЭС 01.10.2012 00 ч. 48 мин. ВЛ 110 кВ 06.10.2012 При внеплановом осмотре электрооборудования ПС 05.10.2012 "Черемхово" оперативным персоналом ОДС 08:10 повреждений не обнаружено. При внеплановом осмотре ВЛ-220 кВ "ЧеремховоНовозиминская (№230)" персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. 01.10.2012 г. в 00 ч. 48 мин., после снятия оперативным персоналом показаний электрической энергии со счетчика, установленного в релейном шкафу яч. № 12 В-10 Т-2 КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Сосновая, в момент закрывания дверки шкафа произошло отключение от 1 ст. ЗЗ ВЛ 110 кВ Байкальская-Туристская "А" с неуспешным АПВ. Проведенной послеаварийной проверкой выявлено: замыкание на "землю" из-за повреждения изоляции проводника цепи выходного реле газовой защиты Т2 ( цепь 049) в кабеле от шкафа защит до привода КЗ-110 Т-2; на дверце релейного шкафа яч. № 12 В10 Т-2 механическое повреждение изоляции с изломом проводника цепи разряда конденсаторов (цепь 053), который кратковременно коснулся надломленным концом корпуса лампы разряда при закрытии дверцы релейного шкафа.Включение КЗ110 Т-2 произошло по цепи: плюс (цепь 053) корпус лампы разряда ("земля") - "земля" в цепи 049 - электромагнит КЗ-110 Т-2. Отказ в отключении ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ "Сосновая" произошел в следствие перегорания резистора в цепи отключения ОД-110 Т-2. 06.10.2012 г. в 12 ч. 07 мин. от 1 ступени ЗЗ 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-220 кВ "Черемхово-Новозиминская (№230)" 2. Провести внеочередной осмотр электрооборудования ПС "Черемхово". 01.10.2012 01 ч. 06 мин. 1. Проверять изоляцию вторичных цепей относительно земли и между собой при их техническом обслуживании согласно правил техобслуживания УРЗА. 06.10.2012 Не намечаются. 32 Байкальская-Нагорная "А". ЮЭС 12 ч. 07 мин. ПС Правобережная 2 с.ш. 110 кВ. ЮЭС 17.10.2012 12 ч. 20 мин. ВЛ-110 кВ Абакумовка - Тайшет С-43. ЗЭС 01.10.12 г., 08 ч. 23 м. отключилась ВЛ 110 кВ Байкальская-Нагорная "А" с 12 ч. 07 мин. успешным АПВ в результате приближения удилища к нижнему проводу ВЛ 110 кВ БайкальскаяНагорная "А" на недопустимое расстояние с последующим перекрытием воздушного промежутка с провода на удилище с возникновением короткого замыкания на землю и отключением ВЛ 110 кВ Байкальская-Нагорная "А" от защит с успешным АПВ (осуществление пострадавшим лицом рыбной ловли в охранной зоне ВЛ 110 кВ БайкальскаяНагорная "А" с использованием удилища, что привело к нарушению безопасной работы ВЛ 110 кВ и повлекло за собой несчастный случай со смертельным исходом). 17.10.2012 г. в 12 ч. 20 мин. на ПС 220 кВ Правобережная от УРОВ-110 кВ отключились присоединения 2 СШ-110 кВ: В-110 АТ-2, В-110 Искра "Б", В-110 Кировская "Б", В-110 Урик "Б", ШСВ-110. Проведенной послеаварийной проверкой причиной работы УРОВ-110 кВ на ПС 220 кВ Правобережная явилось замыкание между собой 3-х жил контрольного кабеля цепей УРОВ-110 кВ: Р5, Р171 - "положение РПВ" и Р139 - "пуск схемы от 17.10.2012 защит присоединенй 2 СШ-110 кВ присоединения 12 ч. 26 мин. ВЛ-110 кВ Искра "Б" из-за нарушения изоляции в месте перегиба кабеля в кабельном канале между панелями № 21 и № 53 ОПУ. Повреждение жильной изоляции (3-х жил) контрольного кабеля цепей УРОВ-110 присоединения ВЛ-110 кВ Искра "Б" в месте допущенного его перегиба при прокладке в 2011 г. новых кабельных связей подрядной организацией "Вектор-М" в кабельном канале ОПУ. На ПС-500 Тайшет отключилась от защит (Т.О. 1 01.10.12 г., 08 ст.ТЗПН), ВЛ-110 кВ С-43. АПВ успешное. ч. 23 м. 02.10.2012 г персоналом СУ-3 СЛЭП филиала ЗЭС ОАО "ИЭСК" организован внеочередной осмотр ВЛ110 кВ С-43. Во время выполнения внеочередного осмотра было обнаружено: - на опоре № 872 ф. "С" в подвесной гирлянде 1. Выполнить осмотр состояния контрольных кабелей вторичных цепей проложенных в кабельном канале ОПУ ПС 220 кВ Правобережная на предмет отсутствия их опасных перегибов, передавливаний и других повреждений. 1. Выполнить замену дефектной изоляции Ф."С" на опоре № 872. 2. Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ С43 в пролётах опор 865-872. 33 изоляторов выявлено наличие 4 дефектных изолятора типа ПС-70. Причина отключения ВЛ не установлена. ПС-500 кВ Тулун. ЗЭС 10.10.12 г., 13 ч. 28 м. Отключился МВ-220кВ АТ-1, ОМВ-110кВ, МВ-10кВ АТ-1. При осмотре было выявлено, что на панеле №103 «Защита АТ-1» не поднимается указательное реле 1РУ- Диф.защита АТ-1 и сработанное состояние выходных реле защит АТ-1. 10.10.2012г. в ходе после аварийной проверки диф.защиты АТ-1 в схеме модуля питания и управления защиты ДЗТ-21 выявлено неисправное состояние транзистора VT2 (КТ 201Б). Диф.защита АТ-1 работала ложно вследствии воздействия на выходные реле ДЗТ-21 при пробое транзистора VT2. Причиной пробоя явилось изменение структуры материала транзистора VT2 в результате длительного срока эксплуатации (20 лет), при норме для полупроводниковой аппаратуры 12,5 лет. 10.10.12 г., 13 ч. 30 м. 1. Произвести замену транзистора. ПС-500 кВ Тайшет. ЗЭС 18.10.12 г., 19 ч. 31 м. По каналу ПА ПРД АКА Кедр 130 кГц (№2) ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 (ТК2-503) была сформирована команда противоаварийной автоматики №9 (ОН-1Кр), которая была реализована отключением нагрузки на Красноярском алюминиевом заводе (ОАО «РУСАЛ Красноярск») в объеме 288 МВт. В 14:43 нагрузка Красноярского алюминиевого завода восстановлена в полном объеме. Ложное формирование команды противоаварийной автоматики №9 (ОН-1Кр) по каналу ПА ПРД АКА Кедр 130 кГц (№2) ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 (ТК2-503) произошло вследствие выхода из строя оптопары в плате формирования команд №2 устройства передачи аварийных сигналов и команд АКА-32 «КЕДР» по причине пробоя из-за заводского 18.10.12 г., 19 ч. 43 м. 1. Произвести замену неисправной оптопары в плате формирования команд №2 и провести проверку прохождения команд ПА ПРД АКА Кедр 130 кГц (№2) ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 (ТК2-503). 2. Направить претензионное письмо на завод изготовитель аппаратуры АКА-32 «КЕДР» ООО «Уралэнергосервис» г. Екатеринбург. 34 дефекта ВЛ- 35 кВ Азейская – Сосновый бор. ЗЭС 29.10.12 г., 11 ч. 06 м. На ПС-110/35/6 кВ Азейская от действия Т.О. отключилась ВЛ- 35 кВ Азейская – Сосновый бор, АПВ выведено по режиму. При внеплановом осмотре ВЛ-35 кВ Азейская – Сосновый бор было обнаружено в пролете опор №10-11 на проводе фазы «В» наброс стальной проволоки, на проводе фазы «С» следы воздействия электрической дуги. 29.10.12 г., 12 ч. 06 м. - ПС-110/35/10 кВ Шеберта. ЗЭС 31.10.12 г., 10 ч. 40 м. На ПС-110/35/10 кВ Шеберта отключился ЭВ-110 кВ Худоелань, сигнально – информационная аппаратура не сработала. Отключение ЭВ-110 кВ Худоелань произошло по причине снижения сопротивления изоляции между жилами 1 и 31 цепей отключения выключателя , в кабеле цепей управления "Панель №6 - Панель №64Р". Снижение сопротивления изоляции вызвано длительным сроком эксплуатации кабеля цепей управления (30 лет). 31.10.12 г., 12 ч. 40 м. Произвести замену кабеля цепей управления "Панель №6 - Панель №64Р". Срок выполнения – 30.09.2013 г. г.Братск, ПС-110/6/6кВ 14.11., СТЭМИ, 22 58 трансформатор Т-1. СЭС Усть-Кутский р-н, ПС 30.11., Киренга, канал 24 телемеханики и диспетчерской связи с ПС-220кВ Киренга. СЭС ноябрь Ложная работа основных защит Т-1 (терминал 14.11., MICOM Р-633) на отключение выключателей В- 22 58 110кВ Т-1, В-1-6кВ Т-1, В-2-6кВ Т-1. 13 Несогласованные действия персонала ООО ИЭСВ и 30.11., 13 24 дежурного персонала ССДТУ ОАО Иркутскэнерго при оформлении оперативной заявки, что привело к перерыву в работе ТМ и ДС с ПС «Киренга» в течении 2ч.28мин. Направить на завод изготовитель письмо о ложной работе терминала MICOM Р-633 1. Организация прямого резервного канала диспетчерской связи на участке ПС 220кВ Киренга – ДЦ Иркутского РДУ 2. Организация основного цифрового канала ТМ на участке ПС 220кВ Киренга – ДЦ Иркутского РДУ 3. ОАО «ИЭСК» исключить из организационной схемы подачи 35 15 ноября в 20 часов 22 16.11.2012 минуты действием 1 15:00 ступени ЗЗ, ДЗ произошло отключение ВЛ-110 кВ "Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон" с успешным АПВ на ПС "Кутулик", на ПС "Черемхово" АПВ неуспешно. ЦЭС 19 ноября в 00 часов 06 19.11.2012 минут действием 1 00:06 ступени ЗЗ, ТО, 3 ступени МТЗ нулевой последовательности произошло отключение ВЛ 110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайкой на ПС Оса" с успешным АПВ на ПС "Черемхово" и ПС "Оса". ЦЭС ВЛ-110 кВ Шелехово Б. Луг- Подкаменная. ЮЭС 01.11.2012 18 ч. 50 мин. В процессе длительной эксплуатации (срок службы более 40 лет) грозозащитный трос подвергался периодическим атмосферным и механическим нагрузкам (ветровое воздействие, возможное наличие вибрации, увеличение тяжения под воздействием низких температур) и т.д, что привело к деградационному отказу грозозащитного троса. Вследствие деградационного отказа под действием ветровых нагрузок и собственной массы произошел полный обрыв грозозащитного троса в пролете опор №22-23 ВЛ-110 кВ "Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон" отпайки на ПС "т.Жаргон" с последующим его падением на провод ф."А" ВЛ110 кВ "Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон". По показаниям регистратора аварийных событий "Парма" на ПС "Черемхово" и ЦРАП на ПС "Оса" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 104 км от ПС "Оса". При внеплановом осмотре электрооборудования ПС "Черемхово" оперативным персоналом ОДС повреждений не обнаружено. При внеплановом осмотре ВЛ 110 кВ "Черемхово – Свирск I цепь с отпайкой на ПС Оса", ВЛ 110 кВ "Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная" персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. 01.11.2012 г. в 18 ч. 50 мин. от 4 ступени ЗЗ на тяговой ВСЖД ПС 110 кВ Подкаменная односторонне, с неуспешным АПВ отключался выключатель В-110 Б.Луг. Причиной аварии явился обрыв на опоре № 41 шлейфа нижнего провода фазы 16.11.2012 15:00 диспетчерских заявок СДТУ ОАО Иркутсккэнерго, при этом разработать и утвердить: • Регламент оперативного взаимодействия между ОАО «ИЭСК» и ООО «ИЭСВ». • Регламент взаимодействия при эксплуатации СДТУ между ОАО "ИЭСК" и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. 1. Выполнить работы по ремонту оборванного грозотроса ПС-70 в пролете опор №22-23 ВЛ-110 кВ "Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон" отпайки на ПС "т.Жаргон". 2. Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ "Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон". 3. Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ-110 кВ "Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон". 19.11.2012 00:06 01.11.2012 18 ч. 50 мин. 1. Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайкой на ПС Оса". 2. Провести внеочередной осмотр электрооборудования ПС "Черемхово". 1.Выполнить сварное контактное соединение шлейфа фазы "А" на опоре № 41 ВЛ-110 кВ Подкаменная-Б.Луг. 2.Выполнить тепловизионное обследование сварных контактных соединений щлейфов 36 «А» в месте его термического сварного соединения из-за недостаточного провара места термического сварного соединения при монтаже ВЛ, а также его развития от ветровых нагрузок в процессе многолетней эксплуатации. ПС Мельничная Падь Т-1. ЮЭС 13.11.2012 07 ч. 26 мин. Байкальская ШСВ-110. ЮЭС 22.11.2012 16 ч. 27 мин. ВЛ 110 кВ БайкальскаяТуристская А. ЮЭС 26.11.2012 14 ч. 40 мин. ВЛ-500 кВ Камала-1Тайшет (ВЛ-504) . ЗЭС 09.11.12 г., 12 ч. 28 м. 13.11.2012 г. на ПС 35 кВ Мельничная Падь от дифференциальной защиты отключался Т-1. Причиной аварии явился несчастный случай с посторонним лицом при его проникновении с повреждением сетчатого ограждения территории подстанции и с его приближением, при попытке подняться на Т-1, на недопустимое расстояние к шлейфу ф. «С» ШМ 10 кВ Т-1. 22.11.2012 г. в 16 ч. 27 мин. от срабатывания 2 ступени ЗЗ отключился ШСВ-110 от протекания тока нулевой последовательности на АТ-1 и АТ-2, возникшего при несогласованной работе приводов РПН АТ-2. Причиной рассогласования работы приводов РПН АТ-2 явилось нарушение нормальной работы блок-контактов привода типа ПДП-4 У1 РПН фазы "А" АТ-2 из-за возникшего перекоса одного из подвижных контактов в следствие излома (трещины) карболитового корпуса кулачкового элемента блокконтактов. 26.11.2012 г. в 14 ч. 40 мин от 1 ст. ДЗ и 1 ст. ЗЗ отключилась ВЛ 110 кВ Байкальская-Туристская "А", АПВ успешное. Причиной отключения от защит ВЛ 110 кВ Байкальская-Туристская "А" явилось перекрытие воздушного промежутка с ВЧ заградителя фазы "С" на траверсу фазы "В" опоры № 22, предположительно птицей. 09.11.2012г. в 07 час. 28 мин. при вводе в работу после ремонта ВЛ-500 кВ Камала-1-Тайшет (ВЛ504), после включения В-1-504 на ПС-500 кВ Тайшет, произошло отключение линии от действия ДФЗ на ПС-500 кВ Камала-1 с успешным ТАПВ. Отключение ВЛ-500 кВ Камала-1-Тайшет №2 (ВЛ504) на ПС-500 кВ Камала-1 произошло по причине несогласованности заданных конфигураций МП на анкерных опорах ВЛ-110 кВ Подкаменная-Б.Луг. 3.Направить письмо в ВСЖД о необходимости оснащения тяговой ПС Подкаменная регистраторами аварийных процессов на отходящих ВЛ-110 кВ и ФИП. 13.11.2012 11 ч. 12 мин. 1.Включить организацию пожарноохранной сигнализации и усиление периметра ПС 35 кВ Мельничная Падь в инвестиционный план на 2013 г. 22.11.2012 17 ч. 24 мин. Выполнить ревизию блок-контактов кулачковых элементов приводов РПН АТ-1 и АТ-2 ПС Байкальская. 26.11.2012 14 ч. 40 мин. Не намечаются. 09.11.12 г., 12 ч. 28 м. 1. Согласовать с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ и внести соответствующие изменения в конфигурации МП терминалов Mikom Р547 на ВЛ 500кВ Камала-1-Тайшет №1 (ВЛ-503) и ВЛ 500кВ Камала-1-Тайшет №2(ВЛ-504). 2. Провести консультацию с фирмой Alstom 37 терминалов Mikom Р547, в части блокировки ДФЗ при включении ВЛ под нагрузку, на ПС-500 кВ Камала-1 и ПС-500 кВ Тайшет. Grid в части выполнения дополнительной блокировки ДФЗ при включении под нагрузку и соответствующих изменений в конфигурациях МП терминалов Mikom Р547 на смежных ПС. ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - ГПП2. ЗЭС 29.11.12 03 ч. 02 м. На ПС-500 кВ Новозиминская от действия 1 ступени З.З., ТО отключилась ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - ГПП-2, АПВ неуспешное. При внеплановом осмотре ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - ГПП-2 в пролете опор №№3-4 обнаружен обрыв провода фаза «С» в месте прессуемого соединительного зажима. При строительстве ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская ГПП-2 в 1978 г., в пролете опор №№3-4 в месте соединения провода фазы «С» установлен в нарушение проекта прессуемый соединительный зажим САС-500-Р1У, не соответствующий марке провода АСО-400/51. Согласно проекта должен быть установлен САС-400-Р1У. Контроль за строительством и приемку ВЛ-110 ПС Новозиминская 500 - ГПП-2 «Синяя» выполнял персонал ЗХС, в настоящее время ОАО «Саянскхимпласт». 29.11.12 19 ч. 32 м. 1. Выполнить внеочередное тепловизионное обследование соединения проводов на ВЛ110 кВ ПС Новозиминская - ГПП-1, ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - ГПП-2. По результатам обследования принять меры по устранению выявленных замечаний. ПС 500 кВ Тайшет. ЗЭС 30.11.12 11 ч. 37 м. 30.11.2012 в 11-37 (здесь и далее время московское) на ПС 500 кВ Тайшет при вводе в работу АЛАР ФССС, АЛАР ФЦ ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 2 в составе МКПА 3 комплекта произошло одностороннее отключение ВЛ 500 кВ Камала-1 Тайшет № 2 действием 2 ст. АЛАР ФЦ. Причины возникновения аварии и ее развития: Недостаточный контакт цепей напряжения на панели №84 МКПА-3 на ПС 500 кВ Тайшет вследствие некачественного заводского монтажа (возможность визуального установления качества контактных соединений отсутствует ввиду их конструктивного исполнения), что привело к 30.11.12 12 ч. 28 м. 1. Выполнить протяжку контактных соединений цепей напряжения МКПА-1, МКПА-2, МКПА-4, МКПА-5 ПС 500 кВ Тайшет. 2. В алгоритм контроля исправности цепей напряжения МКПА-1, МКПА-2, МКПА-4, МКПА-5 ПС 500 кВ Тайшет внести изменения, исключающие ложное срабатывание АЛАР при отсутствии цепей напряжения 3. Включить МКПА-1, МКПА-2, МКПА-3, МКПА-4 и МКПА-5 в Перечень сложных устройств РЗА ПС 500 кВ Тайшет. 38 одностороннему отключению ВЛ 500 кВ Камала-1 Тайшет № 2 ложным действием 2 ст. АЛАР ФЦ 4. В связи с невозможностью визуального контроля качества контактных соединений цепей напряжения при производстве работ в МКПА в обязательном порядке выполнять: - на терминале защит контроль наличия величин напряжения по всем рабочим цепям; - в случаях выполнения работ на клеммниках, проверку качества контактных соединений (обжатие). По выше указанной теме провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу СРЗЭ и И ЗЭС ОАО «ИЭСК» и оперативному персоналу ПС 500 кВ Тайшет. 5. Подготовить информационное письмо в адрес фирмы ООО «Прософт-Системы» с обстоятельствами аварии на ПС 500 кВ Тайшет произошедшей 30.11.2012. В письме указать о необходимости в МКПА программно выполнять фиксацию значения напряжения и угла напряжения, (т.е. при включении терминала с отсутствием цепей напряжения, значение напряжения должно жестко фиксироваться) с целью предотвращения ложной работы АЛАР. декабрь Братский р-н, ВЛ09.12., 13 14 110кВ «Насосная-А». СЭС 15 декабря в 13 часов 15.12.2012 12 минут действием 1 13:12 ступени ТЗ нулевой последовательности произошло отключение ВЛ 110 кВ БахтайНовонукутск с успешным АПВ на ПС 110 кВ Бахтай. ЦЭС АПВ, причина не выявлена 09.12., 13 14 При внеплановом осмотре электрооборудования ПС 15.12.2012 110 кВ Бахтай и ПС 110 кВ Новонукутск 13:12 оперативным персоналом ГТЭ АР и ГТЭ ЗиНР повреждений не обнаружено. При внеплановом осмотре ВЛ 110 кВ БахтайНовонукутск персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. 1. Провести внеочередной осмотр внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ БахтайНовонукутск. 2.Провести внеочередной осмотр электрооборудования ПС 110 кВ Бахтай, ПС 110 кВ Новонукутск. 39 ПС 500 кВ Тайшет. ЗЭС 05.12.12 17 ч. 10 м. 05.12.12 г. в 22-10 на ПС 500 кВ Тайшет 05.12.12 отключились В-1-501 и В-2-501. 17 ч. 10 м. 06.12.12г. была произведена послеаварийная проверка, в ходе которой в МКПА-4,5 были проверены алгоритмы работ устройств, уставки и параметры. В ходе проверки никаких несоответствий не выявлено, все значения соответствуют заданным. 40