Результаты анализа причин инцидентов

advertisement
Сводные данные об аварийных отключениях
ОАО «ИЭСК» за январь-декабрь 2011г.
Дата и
Место инцидента,
время
наименование объекта аварийного
отключения
1
2
22 февраля во время
планового осмотра
оборудования УПК500 оперативным
персоналом была
обнаружена утечка
воздуха из вентиля
подводящего
воздухопровода
давлением 2 МПа к
фазе «С» воздушного
выключателя В-2563. В 14 часов 44
минуты по
аварийной заявке
№125/981 на УПК500 был выведен
выключатель 500 кВ
В-2-563 для замены
гранд-буксы на
вентиле подводящего
воздухопровода фазы
«С». ЦЭС
ПС-500 кВ Тайшет.
ЗЭС
22.02.2011
15.44
05.02.11г.
23 час.
23 мин.
Причины инцидента
3
январь
февраль
В результате длительной эксплуатации
оборудования (срок эксплуатации – 45 лет) и
изменении свойств металла в гранд-буксе вентиля
появились микротрещины. В условиях значительных
изменений температуры окружающего воздуха в
гранд-буксе вентиля произошло развитие дефекта –
появились видимые трещины, которые могли
привести к разрушению узла.
06.02.2011г. в 04 часа 09 минут от газовой защиты
РПН 2АТ-500отключились ЭВ-110 2АТ, МВ-35 2АТ,
В-2-501, В-2-502, В-2-503 и
В-2-504. СВ-35 включился по АВР.
Причина возникновения и развития нарушения:
Газовая защита РПН через терминал Р634-2 ДЗБ
Дата и
время
включения в
работу
4
Мероприятия, предложенные комиссией по
расследованию причин инцидента
5
22.02.2011
17.35
1.При плановых капитальных ремонтах ВВ-500
кВ включать в объём работ поэтапную замену
вентилей подводящих воздухопроводов.
06.02.11г. 11
час.
30 мин.
1. Запросить и выполнить рекомендации
фирмы производителя микропроцессорных
терминалов "ALSTOM Grid" по устранению
причин ложной работы МП терминала Р634-2.
2. Произвести замену опто-электронного
преобразователя U1602 терминала Р634-2 ДЗБ
1
2АТ-500 сработала ложно на отключение 2АТ-500 и
2СШ 500кВ при сбое в работе (кратковременное
срабатыва-ние) оптоэлектронного преоб-разователя
U1602.(код 3.3.15, код 3.4.11)
ПС-500 кВ
Н-Зиминская. ЗЭС
11.02.11г.
09 час.
33 мин.
Чунский РЭС
ПС-110/35/6 кВ
Лесогорск. ЗЭС
20.02.11г.
12 час.
28 мин.
11.02.2011г. в 09 час. 33 мин. сработала
предупредительная
сигнализация. В ОПУ на панели №10 12СТ
"Неисправность возбуждения
СК-2",в ЗВУ на панели №225 выпал блинкер РУ-1
"Защита
положительного возбудителя".
20.02.2011 г. в 12 час. 45 мин. сработала предупредительная сигнализация . В ОПУ на панели №10
12СТ "Неисправность возбуждения
СК-2",в ЗВУ на панели №225 выпал блинкер РУ-1
"Защита положительного возбудителя".
Причины возникновения и развития нарушения:
Снижение сопротивления обратной проводимости
диодов типа Д105-630-24 за период эксплуатации
(код 3.4.13, код 4.21). Согласно данных Центра
комплектации «СпецТехРесурс» (г. Москва)
за время наработки 18000 часов коэффициент
безотказной работы диодов
составляет не менее 0,97. Фактическое время
наработки, с момента
установки диодов в августе 2007г., составило 27000
часов (1125 суток, без учета времени простоя на
ремонт СК-2).
20.02.2011г. в 12 час. 28 мин. от действия 1ст.ЗЗ,ТО
на ПС Тяг. Чуна и ПС Н.Чунка отключилась ВЛ-110
кВ Чуна тяговая - Новочунка.
В 12 час. 40 мин. диспетчером ОДГ Чунского РЭС
на резервный оптрон U1605.
3. При ближайшем выводе из работы 2АТ
выполнить задержку 10 мск на срабатывание
оптовходов непосредственно действующих на
отключение AT путем перемонтажа
промежуточных реле принимающих сигналы
от газовых защит 2АТ-500 из рядом стоящего
шкафа резервных защит трансформатора в
шкаф основных защит с МП терминалами ДЗТ
и ДЗБ 2АТ-500, или непосредственно в
терминале ДЗБ на программном уровне.
11.02.11г.
16 час.
23 мин.
1. Произвести замену всех установленных на
возбудителях СК-2 диодов на новые.
20.02.11г.
14 час.
11 мин.
1. Составить график замены ОПН-110/7310(2)ΙΙУХЛ1 изготовленных ЗАО «Завод
энергозащитных устройств» г. СанктПетербург в количестве 60 шт., на новые ОПН-
2
1 гр. ПС
ПС-110/35/6 кВ
Бирюса. ЗЭС
ВЛ-35 кВ "Еланцы Хужир Б" ВЭС
Нижнеилимский
р-н,
24.02.11г.
22 час.
35 мин.
30.03.2011
04:51
27.03.,
18 22
был произведен осмотр оборудования ПС-110/35/6
кВ "Лесогорск", было выявлено
отсутствие напряжения на вводе "Б" 110 кВ,
видимых повреждений оборудования нет.
В 13 час. 42 мин. при включении МВ-110 Т-2 на
ПС-110/35/6 кВ "Лесогорск", сработала
предупредительная сигнализация и отключилась
ВЛ-110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь "Б".
При включении МВ-110 Т-2 произошло разрушение
ОПН-110 Т-2 ф."С".
Причины возникновения и развития нарушения:
Электрический пробой и разрушение ОПН (код 4.11)
произошли вследствие изменений характеристик
вызванных внутренним дефектом (код 3.4.11).
Внешних воздействий (механических, грозовых и
коммутационны перенапряжений) в предаварийном
режиме и вовремя аварии не зафиксировано.
24.02.11г. в 22 час. 35 мин. на ПС-110/35/6 кВ
Бирюса отключилась от действия балансной зашиты
БСК-35.
В 22 час. 45 мин. при осмотре БСК дежурный
диспетчер Тайшетского
РЭС на одном из конденсаторов обнаружил
следующие повреждения:
деформирован корпус; имеется небольшое вздутие в
средней части; разрушен один проходной изолятор;
верхняя часть корпуса
конденсатора закопчена и имеет следы термического
воздействия; герметичность не нарушена.
Причины возникновения и развития нарушения:
Длительный срок эксплуатации. (код 3.4.13)
март
Отключение ВЛ-35 кВ "Еланцы-Хужир Б"
произошло в результате повреждения на
потребительской отпайке ВЛ-35 кВ за пределами
границы ответственности между филиалом ВЭС и
крестьянско-фермерским хозяйством "Семь сосен".
Падение элемента
разрядника РВС-220 2с.ш. ф.В на землю при
110/88-10(2)УХЛ1, ОПН-110/83-10(2)ΙΙУХЛ1.
График согласовать с ООО "Торговый Дом
"Иркутскэнерготрейд".
2. Заменить ОПН-110 Т-2 ф."С" ПС-110/35/6
кВ "Лесогорск".
25.02.11г.
13 час.
24 мин.
1. Выполнить тепловизионный контроль
конденсаторов БСК-35 кВ на ПС-110/35/6 кВ
Бирюса.
2. При текущем ремонте выполнить
испытания конденсаторов БСК-35 кВ
на ПС-110/35/6 кВ Бирюса согласно объемов
ввода в эксплуатацию нового оборудования (п.
25 "Объемов и норм испытаний
электрооборудования").
30.03.2011
20:15
Направить предписание владельцу
электроустановки об устранение повреждений
на оборудовании крестьянско-фермерского
хозяйства "Семь сосен.
28.03.,
04 22
1. Провести ремонтному персоналу
внеплановый инструктаж о необходимости -
3
ПС “Коршуниха”
СЭС
На ПС «Иркутская»
произошло
отключение МВ-110
кВ блока №8.
Регистраторы АУРА
не зафиксировали
аварийных
процессов. ЦЭС
На ПС «Иркутская»
был отключен МВ110 кВ ШП-15Б при
отключенном МВ110 кВ МСВ-3/И-9.
При этом произошло
отделение от сети
блока №3 ТЭЦ-10.
ЦЭС
На ГПП-1 ПС
"Иркутская"
штормовом ветре вследствие излома в месте
крепления фарфора к нижнему фланцу, предположительно, из-за появления в нем трещин по причине
старения материала, длительно- го воздействия
знакопеременных t окружающего воздуха
02.03.2011
14.37
02 марта персоналом ГПС и ОДГ АВСР проведён
осмотр на ГПП-2 ПС «Иркутская» МВ-110 кВ блока
№8. Признаков нахождения посторонних лиц у МВ110 кВ блока №8 и возможного воздействия ими на
механизм привода не обнаружено. При проверке
работы привода ШПЭ-22 МВ-110 кВ блока №8
персоналом ГПС АВСР дефектов не обнаружено.
18.03.2011
14.45
18 марта после ввода в работу автотрансформатора
АТ-6 при переходе на нормальную схему по III
С.Ш.-110 кВ для включения ЛР-110 кВ ШП-15А на
ГПП-1 ПС "Иркутская" были отключены МВ-110 кВ
3Вс и 1В7. В 09 часов 45 минут диспетчером АВСР
была дана команда электромонтёру по
обслуживанию подстанций отключить МВ-110 кВ
ШП-15Б при отключенном МВ-110 кВ МСВ-3/И-9.
При этом была пропущена и не была выполнена
операция включения МВ-110 кВ МСВ-3/И-9,
который был отключен 18 марта в 10 часов 38 минут
согласно ремонтной схемы.
В результате произошло отделение от сети ТГ-3 на
ТЭЦ-10.
30.03.2011
01.23
Излом стержневого изолятора ИОС-110-600
поддерживающей колонки фазы "В" шлейфа от ЛР-
02.03.2011
17.04
18.03.2011
15.06
при работах на РВС и оборудовании с ОСИ –
проверки состояния армировки швов и, в
случае обнаружения трещин, их заделки
водостойкой шпаклевкой с нанесением
гидрофобного покрытия.
2. Подготовить план-график замены в СЭС
разрядников РВС на ОПН и предоставить в
СЭиР ОАО ИЭСК для составления сводного
графика ОАО ИЭСК.
1.Провести послеаварийную проверку защит и
вторичной коммутации МВ-110 кВ блока №8.
2.Пересмотреть «Положение по
взаимоотношениям ДР АВСР ЦЭС и НСС
ТЭЦ-10, ТЭЦ-9» в части опробования блочных
ВЛ-110 кВ после их аварийного отключения.
1.Издать Приказ по ЦЭС ОАО «ИЭСК» с
изложением обстоятельств данного
технологического нарушения и проработать с
персоналом ЦЭС.
2.Провести внеплановые инструктажи
оперативному персоналу по теме:
«Организация и порядок переключений.
Общие положения о переключениях».
3.Провести внеочередную проверку знаний
ПТЭ, «Инструкции по переключениям в
электроустановках» диспетчеру АВСР и
электромонтёру по обслуживанию подстанций
в комиссии ЦЭС
30.03.2011
16.50
4.На ПС «Иркутская» разработать и утвердить
программы переключений при изменении
нормальной схемы в соответствии с
требованиями ремонтных схем, перед выводом
в ремонт и после ввода в работу
соответствующего оборудования.
1.Выполнить внеплановый осмотр опорностержневых изоляторов на ПС «Иркутская» с
4
действием ДФЗ-201
произошло
отключение МВ-220
кВ ВЛ №210 и
действием ДЗШ-220
3 секции и ДЗШТ220 3 секции
произошло
отключение V С.Ш.220 кВ: МВ-220 кВ
№214, МВ-220 кВ
ШСВ-2, МВ-220 кВ
МСВ 3/5, МВ-220 кВ
АТ-7. ЦЭС
ПС Бытовая. ЮЭС
ПС-500 кВ Тайшет.
ЗЭС
220 кВ ВЛ №210 к МВ-220 кВ произошёл по
причине изменения эксплуатационных свойств
фарфора, вызванного длительным сроком
эксплуатации - 21 год, и развития микротрещин в
теле фарфора при знакопеременных изменениях
температуры окружающего воздуха.
17.03.2011
13 ч. 26
мин.
19.03.11г.
11 час.
28 мин.
1. Снижение механической прочности фарфора
опорной колонки выключателя из-за микротрещин,
возникших вследствие несовершенства технологии
армировки на заводе "Урализолятор" г. Камышлов.
2. Развитие трещин в фарфоре в области
армировочного шва в процессе эксплуатации (с 1989
г.) при резких изменениях температуры
окружающего воздуха с последующим его изломом
под воздействием внутреннего давления в
выключателе
При выполнении дежурным персоналом ПС-500 кВ
Тайшет команды диспетчера «СО ЕЭС» Иркутское
РДУ
"Включить В-500 2-РР", произошло автоматическое
отключение элегазового выключателя от
собственной защиты непереключения фаз В-500 2РР.
Причины возникновения и развития нарушения:
Осмотром и опробованием привода фазы "А" В-500
2-РР с последующей частичной разборкой
установлена причина отказа выключателя. При
срабатывании соленоида включения и освобождении
правого конца замыкающей защелки не происходит
поворот защелки по часовой стрелке, вследствие
чего не освобождается ролик на инерционном
маховике. Причиной застревания замыкающей
принятием мер по устранению обнаруженных
дефектов.
2.Провести противоаварийную проверку
трансформаторов тока МВ-220 кВ ВЛ №210 и
панели защит ДЗШ-220 3 секции.
1.При текущих и средних ремонтах
выключателей типа ВМТ выполнять осмотр
армировочных швов. При наличии трещин в
17.03.2011
армировке наносить на швы защитный слой
13 ч. 26 мин. водомаслостойкой краски с нанесением
гидрофобного покрытия.
2.Выполнить замену выключателей ВМТ-220
на ПС Бытовая на элегазовые выключатели.
19.03.11г.
11 час.
29 мин.
1. Подготовить и направить письмо
руководству ООО
"ЕвроСибЭнерго-инжиниринг" со следующими
требованиями:
1. Провести незамедлительное детальное
обследование поставлен-ных и находящихся в
работе выключателей типа GL-317 с приводом
FK3-4 представителем завода изготовителя на
предмет подлинности деталей и соответ-ствия
их заявленным характерис-тикам.
2. В случае несоответствия деталей
произвести замену в кратчайший срок на
оригинальные.
3. Передать заказчику детализацию узлов
приводов с указанием проектных марок стали
применяемых для их изготовления.
5
ПС-500 кВ
Н-Зиминская. ЗЭС
29.03.11г.
17 час.
45 мин.
ВЛ-35 кВ "Олонки Тараса" ВЭС
22.04.2011
13:10
ВЛ-110 кВ
"Черемхово-Свирск
А с отп. на ПС Оса"
ВЭС
г.Братск, ПС БЛПК
СЭС
29.04.2011
02:57
Усть-Илимский
р-н,
ВЛ-35 кВ КашимаЭдучанка СЭС
ПС Изумрудная.
ЮЭС
7.04.,
20 00
30.04, 2 01
19.04.2011
12 ч. 25
защелки является деформация рабочей поверхности
в месте контакта защелки с роликом. Причиной
деформации является отсутствие термообработки
(закалки) детали. Данный дефект привода является
заводским дефектом.
Сработала предупреди-тельная сигнализация. В
ОПУ на панели №10 12СТ "Неисправность
возбуждения
СК-2",в ЗВУ на панели №225 выпал блинкер РУ1"Защита положительного возбудителя". Причиной
явилось Снижение сопротивления обратной
проводимости диодов типа В2-500-10 за период
эксплуатации (код 3.4.13, код 4.21)
апрель
Неизвестные лица спилили и уронили дерево на
провода ВЛ-35 кВ "Олонки - Тараса" в пролёте опор
№№93-94. При падении дерева на провода ВЛ
произошёл излом траверс на деревянных
промежуточных опорах №№93-94, вызванный
тяжением провода, и схлёст проводов, который
привёл к межфазному К.З., и, как следствие, к
отключению ВЛ-35 кВ "Олонки - Тараса".
При неблагоприятных погодных условиях (мокрый
снег, ветер со скоростью 24 м/с) действием защит
отключена ВЛ-110 кВ "Черемхово-Свирск А с отп.
на ПС Оса".
Предположительно,
из-за попадания
через вентиляционные проемы в помещении Р-1-10
АТ-1 влаги на опорные изоляторы произошло
замыкание на землю с
переходом в междуфазное замыкание между отводами ф. В и СР-1-10
АТ-1
Междуфазное КЗ, обрыв провода ф.А и замыкание
на землю в пролете опор 72-73 отпайки к ПС Ершово
при ветре, налипании мокрого снега на провода
1.Попадание атмосферной влаги под
термоусаживающиеся изоляционные трубки муфт
29.03.11г.
17 час.
45 мин.
-
22.04.2011
20:52
Подать заявление в ОВД для возмещения
ущерба и установления лиц причинивших
ущерб.
29.04.2011
02:57
10.04.,
1127
Организовать и провести осмотр с измерением
стрел провеса и проверкой тяжения вантовых
оттяжек, а так же тепловизионный контроль
контактных соединений ВЛ - 110кВ.
1.Изготовить и установить на нижние и
верхние вентиляционные проемы помещения
Р-1-10 АТ-1 металлические щиты с целью
исключения попадания пыли, влаги.
2. Заменить установленные в помещении Р-110 АТ-1 опорные изоляторы на изоляторы с
удлиненным путем утечки.
30.04,
20 01
1.Замена провода ф.А в пролете опор 72-73
отпайки к ПС Ершово
19.04.2011
1.Выполнить достаточную герметизацию узла
13 ч. 46 мин. кабельный наконечник-изоляционная трубка
6
мин.
ПС Шелехово. ЮЭС
21.04.2011
19 ч. 50
мин.
ВЛ-220кВ
ШБЦ-269. ЮЭС
23.04.2011
18 ч. 22
мин.
ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-10 Урик Б с отп. на ПС
Никольск" ВЭС
05.05.2011
01:18
из-за недостаточной их герметичности при монтаже.
2. Последующий электрический пробой изоляции
кабеля и изоляционной трубки концевой муфты на
фазе "В" со стороны ТСН-1 с замыканием на
наружный проволочный экран, при возникших
перенапряжениях в электрически связанной сети 10
кВ при замыкании на землю фазы "С" при
повреждении опорного изолятора на
потребительской ТП-3177п. Причиной работы
дифзащиты Т-1 явилось возникновение в зоне ДЗТ
двойного замыкания на землю на фазе "В" шинного
моста 10 кВ Т-1 и фазе "С" электрически связанной
ошиновки потребительской ТП-3177п.
1.Отключение дважды от защит с успешным АПВ В220 ШБЦ-269 от перекрытия продуктами горения
лесного пожара в районе прохождения трассы ВЛ
ШБЦ-269.
2.Разгерметизация герметичного ввода 220 кВ фазы
"А" (шин) выключателя В-220 ШБЦ-269 и-за
смещения уплотнительной резиновой прокладки
между верхней фарфоровой рубашкой и
соединительной втулкой вследствие динамического
воздействии на ввод в момент отключения
выключателем короткого замыкания.
3.Электрический пробой на землю опорного
изолятора на фазе "А" шинного моста от нейтрали Т3 до нейтрали ВДТ-3, что привело к закорачиванию
плеча нейтрали дифференциальной защиты ВДТ-3 и
срабатыванию защиты.
1.Перекрытие воздушного промежутка с нижнего
провода на землю продуктами горения сухой травы
и мелкой поросли деревьев во время прохождения
лесного пожара в районе трассы ВЛ-220 ШБЦ-269.
май
На промежуточной опоре №21 при разрушении
изолирующих деталей ф. "А" (стеклянные тарелки 5
подвесных изоляторов) произошёл пробой
воздушного промежутка между проводом и нижней
траверсой анкерной опоры по шапкам изоляторов.
При возникновении однофазного короткого
муфт в соответствие с технологией фирмы изготовителя.
21.04.2011
1 Выполнить замену дефектного ввода 220 кВ
19 ч. 50 мин. фазы "А" (шин) выключателя В-220 ШБЦ-269.
23.04.2011
Не намечаются
18 ч. 22 мин.
05.05.2011
01:35
Не намечаются
7
ВЛ-110 кВ "Баяндай Качуг А" ВЭС
11.05.2011
17:30
ВЛ-110 кВ "Оса Тихоновка - УстьОрда" ВЭС
19.05.2011
20:28
г.Братск, ПС
Падунская СЭС
10.05, 1122
ВЛ-220кВ
№ 582. ЮЭС
04.05.2011
01 ч. 04
мин.
замыкания на "землю" отключена действие РЗА с
неуспешным АПВ ВЛ-110кВ "ТЭЦ-10 - Урик Б с
отп. на ПС Никольск". При осмотре ВЛ на опоре №
21 обнаружены разрушенные гирлянды изоляторов,
гирлянды изоляторов ф. "А, В, С" расстреляны из
огнестрельного оружия неизвестными лицами.
Причина отключения осмотром не выявлена.
Во время неблагоприятных метеорологических
условий (усиление северо-западного ветра, пыльные
бури (приложение №2 к настоящему акту))
16.05.2011г. произошёл надлом и расщепление
траверсы на промежуточной деревянной опоре №30
с последующим её изломом и падением провода на
землю 19.05.2011г. (приложение №3 к настоящему
акту), приведшее к отключению ВЛ-110 кВ "Оса Тихоновка - Усть-Орда".
Падение элемента
разрядника РВ-1-110 ф.С вследствие излома его
фарфоровой рубашки, предположительно, из-за
появления в нем трещин по причине старения
материала из-за длительной эксплуатации
1. 3.4.10 "Воздействие повторяющихся стихийных
явлений" Отключение от защит 04.05.11 г. ВЛ № 582
вызвано самоустранившимсяоднофазным
замыканием фазы "А" на землю, при этом по данным
метеостанции г. Байкальск выпавшие осадки в виде
снега 04.05.11 г. составили 25 мм - месячная норма.
2. 4.21 "Неклассифицированные причины"
Отключение от защит 04.05.11 г. ВЛ № 582 с
запретом АПВ при однофазном замыкании на землю
фазы "А" обусловлено излишней работой схемы АУ
ТЗНП, а именно - отключается В-220 кВ, исчезает
ток короткого замыкания, срабатывает реле РПО и
остается 28 мс сработанным пуск 4-й ступени ТЗНП.
11.05.2011
17:48
19.05.2011
21:49
10.05, 1522
Провести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ
"Баяндай - Качуг-А" инженерно-техническим
персоналом
Не намечаются
(В планах ВЭС проведение реконструкции
линии)
1. Подготовлен план-график замены в СЭС
разрядников РВС на ОПН и предоставлен в
СЭиР ОАО ИЭСК для составления сводного
графика ОАО ИЭСК
1. Направить письмо производителю
терминалов REL511 для получения
04.05.2011
разъяснений о времени возврата ступеней
01 ч. 04 мин. ТЗНП и соответственно отстройки АУ ТЗНП
от возникшего режима, приведшего к
излишнему запрету АПВ ВЛ № 582.
8
ВЛ-110кВ
БайкальскаяНагорная "А". ЮЭС
16.05.2011
15 ч. 49
мин.
ПС-500 кВ
Н-Зиминская. ЗЭС
06.05.11г.
05 час.
42 мин.
ПС-500 кВ
Н-Зиминская. ЗЭС
09.05.11г.
22 час.
23 мин.
СЛЭП
ВЛ-500 кВ БПП Тайшет № 501. ЗЭС
14.05.11г.
18 час.
59 мин.
Этого времени хватает, чтобы сработало АУ ТЗНП и
произвела излишний запрет АПВ.
1.Приближение на недопустимое расстояние к
нижнему проводу ВЛ-110 кВ Байкальская-Нагорная
"А", сорванного с крыши порывами ветра,
ненадежно закрепленного владельцем гаража,
металлического листа профнастила.
При выполнении команды диспетчера филиала ЦЭС
"Вывести АПВ и включить МВ-110 "Балаганск"
оперативным персоналом ПС-500 кВ
Новозиминская, МВ-110 "Балаганск не включился. В
07 час. 03 мин. доложено о результатах включения
диспетчеру филиала ЗЭС.
Причиной не включения МВ-110 "Балаганск"
явилось преждевременное размыкание контактов
цепей управления привода выключателя, вследствие
износа (выкрашивания) шестигранных граней
внутреннего карболитового основания подвижных
контактов блок-контактов
включения (БКВ) и блок-контактов отключения
(БКО). (код 3.4.13, код 4.13)
Сработала предупредительная сигнализация. В ОПУ
на панели №10 12СТ"Неисправность возбуждения
СК-2",в ЗВУ на панели №225 выпал блинкер РУ-1
"Защита положительного возбудителя".
10.05.2011г. в 07 час. 00 мин. отключен СК-2. В 09
час. 28 мин.
СК-2 был выведен в ремонт для устранения
неисправности положительного возбуждения.
Причины возникновения и развития нарушения.
Снижение сопротивления обратной проводимости
диодов типа В2-500-10
за период эксплуатации (код 3.4.13, код 4.21).
14.05.2011г. в 18 час. 59 мин. от действия защит
(ДФЗ, 1ст.З.З., поперечное ускорение З.З.)
отключилась ВЛ-500 кВ БПП - Тайшет №501, ТАПВ
неуспешное. В 19 час. 43 мин. повторное включение
успешное.
14.05.2011г. при внеплановом осмотре ВЛ-500 кВ
БПП - Тайшет №501
1.Направить письмо-претензию владельцу
гаража по факту отключения ВЛ-110 кВ
16.05.2011
Байкальская-Нагорная "А" из-за перекрытия на
16 ч. 08 мин.
провод ненадежно закрепленного листа
профнастила.
06.05.11г. 19 1. Произвести замену блок-контактов
час.
включения (БКВ) и блок-контактов
18 мин.
отключения (БКО) привода МВ-110
"Балаганск".
2. При текущих ремонтах проводить полную
разборку блок-контактов включения (БКВ) и
блок-контактов отключения (БКО) приводов
масляных выключателей 110 кВ, со сроком
эксплуатации более 25 лет.
11.05.11г. 13
час.
52 мин.
1. Произвести замену всех установленных на
возбудителях СК-2 диодов на новые.
14.05.11г. 19
час.
43 мин.
1. Направить письмо руководителю ИП
Савельев о ненадлежащем содержании
земельного удела.
9
Чунский РЭС
ПС-110/35/6 кВ
Лесогорск. ЗЭС
15.05.11г.
06 час.
23 мин.
ВЛ-35 кВ "Знаменка
- Тимошино" ВЭС
ВЛ 10-35-110 кВ
ВЭС
16.06.2011
14:35
24.06.2011
16:50
выявлено в пролете опор № 319-324 горит трава на
не скошенном поле (принадлежащее ИП Савельев).
15.05.2011г. в 06 час. 25 мин от действия 1 ст. ЗЗ, ТО
на ПС Тяг. Чуна и ПС Н. Чунка отключилась ВЛ-110
кВ Чуна тяговая - Новочунка
цепь "Б". В 06 час. 35 мин. диспетчером ОДГ
Чунского РЭС был произведен осмотр оборудования
ПС-110/35/6 кВ "Лесогорск", было
выявлено отсутствие напряжения вводе "Б" 110 кВ;
ОПН-110 Т-2 фаза "С" поврежден:
кремнеорганическая оболочка имеет разрывы,
следы воздействия электрической дуги, разрывы
стеклопластикового
цилиндра и оболочки варисторов.
Электрический пробой ОПН-110 кВ Т-2 ф."С" с
разрывом
кремнеорганической оболочки, стеклопластивого
цилиндра и оболочки
варисторов (код 4.11). Электрический пробой и
разрушение ОПН
произошли вследствие изменений характеристик
вызванных внутренним дефектом (код 3.4.11).
Внешних воздействий (механических, грозовых
и коммутационных перенапряжений) в
предаварийном режиме и во время аварии не
зафиксировано.
июнь
Пробой изоляции опорного изолятора с
междуфазным замыканием в РУ-35 кВ КТП-693.
В связи с неблагоприятными погодными условиями
(сильный ветер, гроза) произошло отключение и
повреждение ВЛ 10-35-110 кВ. В результате
атмосферных перенапряжений и выпадения
атмосферных осадков в виде дождя произошло
перекрытие изоляции и повреждение элементов ВЛ.
В результате воздействия неблагоприятных
погодных условий (ветер, гроза, дождь) произошел
излом веток деревьев с последующим их заносом на
провода ВЛ, в следствии чего произошли
однофазные замыкания на землю и межфазные
15.05.11г. 08
час.
15 мин.
16.06.2011
21:55
24.06.2011
19:27
1. Заменить ОПН-110 кВ Т-2 ф."С" на ПС110/35/6 кВ "Лесогорск".
Не намечаются
Организовать и провести осмотр с измерением
стрел провеса и проверкой тяжения вантовых
оттяжек, а так же тепловизионный контроль
контактных соединений ВЛ-10 - 110кВ.
10
ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-10 Урик цепь Б с
отпайкой на ПС
Никольск" ВЭС
27.06.2011
02:53
ПС "Хомутово" ТН35-2, ПС "Оёк" ТН35-1 ВЭС
27.06.2011
04:40
ВЛ-35 кВ "Качуг Верхоленск" ВЭС
30.06.2011
19:20
г.Усть-Кут,
ПС Лена СЭС
03.06,
432
г. Братск, ВЛ-220 кВ,
Д-141, Д-142 СЭС
06.06,
423
короткие замыкания которые привели к аварийному
отключению ВЛ. В результате воздействия
неблагоприятных погодных условий (ветер, гроза,
дождь ) произошло падение дерева на
промежуточную одностоечную опору ВЛ-10 кВ
"Пивовариха-Худяково", что привело к излому
опоры и как следствие к аварийному отключению
ВЛ.
При прохождении грозового фронта с выпадением
атмосферных осадков в виде дождя отключена
действием РЗА на ПС "ТЭЦ-10" и ПС "Усть-Орда"
ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-10 - Урик цепь Б с отпайкой на ПС
Никольск".
Во время прохождения грозового фронта в районе
ПС "Коты", атмосферным перенапряжением
(молнией) повреждены ТН-35 на ПС "Хомутово" и
ПС "Оёк".
На ПС "Хомутово" при разрушении корпуса ф."А"
ТН-35 кВ произошел выброс газомаслянной смеси,
вследствие чего произошло:
- междуфазное перекрытие шин 35 кВ ф."А" и ф."В"
между ТН-35 кВ и ШР-ТН-35-1;
- перекрытие между оголовниками РВС-35 ф."А" и
ф."В";
- перекрытие между оголовниками ШР-ТН-35-1
ф."А" и ф."В".
На ПС "Оёк" произошёл выброс масла из бака ТН-35
кВ ф."А" с внутренним повреждением обмоток.
Излом у основания и падение промежуточной
деревянной опоры №161 привело к возникновению
однофазного короткого замыкания на землю и
появлению "земли в сети 35 кВ " на ПС "Качуг".
Отказ защиты ЭПЗ-1636 ВЛ-110кВ Усть-Кут-Лена
из-за ухудшения контактного соединения в месте
пайки монтажного провода цепи пускового реле
1РН(KV1) КРБ-125 с последующим действием 1 зоны ДЗ АТ-2.
Лесной пожар с захватом трассы ВЛ-220 кВ Д-141,
Д-142, повреждение деревянных опор ВЛ-220 кВ
Д-141, Д-142
27.06.2011
03:15
Организовать и провести осмотр ВЛ-110кВ.
27.06.2011
05:48
Провести испытание ТН-35 кВ и разрядников
35 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Хомутово", 35/10
кВ "Коты", 35/10 кВ "Оёк". Провести осмотр
ВЛ-35 кВ "Оёк-Коты" и "Коты-Хомутово"
инженерно-техническим персоналом по всей
длине ВЛ. Рассмотреть вопрос о
необходимости и возможности установки
устройств ограничения перенапряжения на ж/б
опорах ВЛ 10-35 кВ на
подходах к ПС
30.06.2011
23:43
Не намечаются
03.06,
832
17.06.2011
1. Выполнить после- аварийную проверку ЭПЗ1636 ВЛ-110кВ Усть-Кут-Лена.
2. Заменить панель ЭПЗ-1636 ВЛ-110кВ УстьКут-Лена при
реконструкции ПС Лена
1. Установить приставки: к опорам № 612, 615,
637, 639 ВЛ-220 кВ Д-142, к опорам № 546,
547, 623 ВЛ-220 кВ Д-141.
11
2. Установить раскосы на опорах № 610, 611,
613, 614, 616, 617, 631, 633, 634, 638 ВЛ-220 Д142, на опоре № 622 ВЛ-220 Д-141.
3. Произвести обработку огнезащитным
составом стоек анкер ных и промежуточных
опор ВЛ-220 Д-141, Д-142, расположенных в
местности с обводненными грунтами
4. Осуществлять мониторинг лесных пожаров, угрожающих ВЛЭП СЭС, с прим.
интерн. ресурса "Космоснимки 01".
г.Усть-Илимск,
ВЛ-220кВ № 245
СЭС
23.06,
850
В пролете опор 24-25 при выполнении
несанкционированных погрузочно-разгрузочных
работ произошло перекрытие с провода ф.С на
а/кран принадлежащий ИП Петриченко
Произошло
отключение ВЛ-110
кВ «Н.ЛениноМегет» с успешным
АПВ на ПС
«Н.Ленино» и
отключение от 3
ступени Д.З. ВЛ-110
кВ «ТЭЦ-10-Мегет»
с неуспешным АПВ
на ТЭЦ-10. При
внеплановом осмотре
бригадой СЛЭП на
опоре №21 ВЛ-110
кВ «Н.ЛениноМегет» обнаружен
обрыв провода фазы
«В» в сторону опоры
№22 (в сторону ТЭЦ10). ЦЭС
24.06.2011
17.17
При прохождении грозового фронта в результате
воздействия атмосферных перенапряжений
произошёл электрический пробой гирлянды
изоляторов, состоящей из 8 изоляторов ПСГ-120. В
результате термического воздействия
образовавшейся электрической дуги произошло
перегорание 20 из 26 алюминиевых проволок и 7 из
7 стальных проволок верхнего провода АС-185/29 на
опоре №21 с последующим обрывом оставшихся
проволок и падением провода в пролёте опор 21-22.
23.06,
932
25.06.2011
14.58
5. В связи с аномально сухой погодой уточнить
перечень опор, подлежащих противопожарной
окопке.
Направить ИП Петриченко претензионное
письмо о недопустимости производства работ в
охранной зоне ВЛ без согласования с СЭС
ОАО ИЭСК.
1.Выполнены ремонтно-восстановительные
работы по ремонту провода АС-185 и замене
двух поддерживающих подвесок на ВЛ-110 кВ
«ТЭЦ-10-Мегет».
2.Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ110 кВ «ТЭЦ-10-Мегет» на участке опор 17-23.
С
12
ВЛ-110кВ
ПравобережнаяИскра Б. ЮЭС
05.06.2011
20 ч. 02
мин.
ВЛ-110кВ
МаксимовскаяН.Ленино. ЮЭС
23.06.2011
15 ч. 46
мин.
ВЛ-110кВ
ИГЭС-Мельниково.
ЮЭС
24.06.2011
18 ч. 58
мин.
ПС-500 кВ Тулун.
ЗЭС
05.06.11г.
16 час.
24 мин.
Чунский РЭС
ПС-110/10 кВ
Силикатная . ЗЭС
09.06.11г.
13 час.
15 мин.
1.Предполагаемой причиной междуфазного
короткого замыкания на спусках гибкой ошиновки к
ЛР-110 ввода "Б" на ПС Искра был пробой
воздушного промежутка между фазами "В" и "А" изза попадания заносом порывами ветра загрязненного
куска полиэтиленовой пленки с территории, рядом
расположенного с подстанцией, тепличного
хозяйства п. Искра.
Нарушение болтового контакного соединения
проводов шлейфа ф. "С" в плашечном зажиме, с
последующим его отгоранием при протекании токов
нагрузки.
Заброс порывами ветра, сорванного с крыши
автогаража, листа металлической кровли на провода
линии в пролете опор 38-39 с повреждением
нижнего провода ВЛ-110кВ ИГЭС-Мельниково.
05.06.2011г. В 16 час. 24 мин. отключились МВ-110
кВ Шеберта "А", МВ-110 кВ Шеберта "Б". МВ-110
Шеберта "А" АПВ не успешное, МВ-110 Шеберта
"Б" АПВ успешное. В 16 час 26 мин. выполнено РПВ
на МВ-110 Шеберта "А", РПВ не успешное. При
внутреннем осмотре фазы "В" на дугогасительной
камере со
стороны системы шин обнаружена накладка
дугогасительной камеры с
поврежденной внутренней резьбой, в следствие
чего происходило смещение накладки с
закусыванием и подклиниванием контактов
дугогасительной камеры, что не давало в свою
очередь выключателю МВ-110 Шеберта «А»
выполнить операцию включения.
(код 3.4.13, код 4.21).
Дежурный электромонтер при осмотре
оборудования ПС-110/10 кВ Силикатная обнаружил
течь масла ТН-2-110
фаза "В". Было доложено диспетчерам РЭС, ЗЭС. В
14 час. 20 мин. По аварийной заявке №5428 ТН-2110 был выведен в ремонт. 20.06.11г. выполнена
замена фазы "В" ТН-2-110.
1.Рекомендовать руководству филиала ОАО
"ИЭСК" "Восточные электрические сети" для
повышения надежности электроснабжения
05.06.2011
потребителей, схему работы ПС Пивовариха с
20 ч. 59 мин.
двумя трансформаторами Т-1 и Т-2 с
раздельным питанием их от вводов 110кВ "А"
и "Б".
1.Выполнить сварное контактное соединение
23.06.2011
проводов в шлейфах на опоре № 25 ВЛ-110 кВ
15 ч. 57 мин.
Н.Ленино-Максимовская
1.Выполнить внеочередной осмотр
отключившихся в период 24-25.06.2011 г. ВЛ
24.06.2011
6-220кВ. По результатам осмотра наметить
20 ч. 44 мин.
мероприятия по устранению выявленных
нарушений
05.06.11г. 19 1. Произвести ревизию дугогасительных камер
час.
всех фаз МВ-110 Шеберта"А"
36 мин.
10.06.11г. 01
час.
50 мин.
1. Заменить поврежденный ТН-2-110 ф. "В".
2. Произвести на ПС-110/10 кВ Силикатная
профиспытания ТН-2-110 всех фаз.
13
ПС-500 кВ Тулун.
ЗЭС
12.06.11г.
22 час.
14 мин.
ПС-500 кВ Тайшет.
ЗЭС
17.06.11г.
08 час.
18 мин.
Причины возникновения и развития нарушения.
Наличие микротрещин в теле фарфора, которые
получили развитие в
процессе длительного срока эксплуатации (28 лет).
Погружение кусочков фарфора в 1% раствор эозина
(спиртового) на 24 часа
показало проникновение эозина в фарфор на
глубину более 1мм., в
теле фарфора имеется пористость и микротрещины,
выше указанное свидетельствует о низком качестве
фарфора. (код 3.4.11, код 4.7).
12.06.2011г. в 22 час. 14 мин. от действия 1 ст. ЗЗ,
ТО на ПС-500 кВ Тулун произошло отключение АТ1, МВ-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, МВ-10 АТ-1. В 22
час. 15 мин. дежурным персоналом ПС-500 кВ
Тулун обнаружен
разрушенный ОПН-110 кВ АТ-1 фазы "С".
Электрический пробой и разрушение ОПН
произошли вследствие
изменений характеристик вызванных внутренним
дефектом (код 3.4.11).
Внешних воздействий (механических, грозовых и
коммутационных перенапряжений) в предаварийном
режиме и во время аварии не зафиксировано.
17.06.2011 в 03-18 отключилась ВЛ 110 кВ ТайшетВосток-Тайшет (ОАО «ИЭСК») действием на ПС
500 кВ Тайшет I ст. ЗЗ с неуспешным АПВ, на ПС
110 кВ Восточная действием 3 зоны ДЗ, 2 ст. ЗЗ,
АПВ с КС не работало.
Одновременно на ПС 500 кВ Тайшет (ОАО
«ИЭСК») в ремонтной схеме отключилась I СШ 500
кВ излишним действием газовой защиты 1 АТ-500
(500/110/35 кВ, 250 МВА) (тип АТ – ANR3E
2500/500/110 фирмы «АВВ», тип газового реле –
реле Бухгольца BF-80/10, уставка 1м/сек) при
близком внешнем КЗ в сети 110 кВ (по стороне 500
кВ выключатель 1 АТ-500 на ПС 500 кВ Тайшет
отсутствует). Противоаварийная автоматика не
работала. В результате произошло разделение ОЭС
Сибири по сети 500 кВ на западную (Алтайская,
13.06.11г. 01
час.
48 мин.
1. Заменить ОПН-110 кВ АТ-1 ф."С" на ПС-500
кВ Тулун.
17.06.11г.
11 час.
10 мин.
1. Выполнить замену поддерживающей
изоляции на опоре №5.
2. Выполнить проверочный расчёт
термической устойчивости грозотроса по ВЛ
110 кВ Тайшет-Восток-Тайшет по результатам
расчётов принять решение о необходимости
замены грозотроса на большее сечение.
3. Согласовать с заводом изготовителем
силового трансформатора (АВВ г.Лодзь
Польша) возможность загрубления уставки
струйного элемента газового реле 1АТ и 2АТ
на ПС 500 кВ Тайшет (до уставки 1.5 м/сек),
для исключения работы струйного элемента
газового реле при «близких» сквозных токах
короткого замыканиях на ВЛ 110 кВ
4. Выполнить внеочередной замер
14
Омская, Томская, Кузбасская, Новосибирская,
Хакасская, Красноярская и Тывинская ЭС) и
восточную (Иркутская, Бурятская, Забайкальская
ЭС) части.
ПС-500 кВ . ЗЭС
Тайшет
17.06.11г.
21 час.
30 мин.
При вводе в работу автотрансформатора 2АТ при
включении ЭВ-110 2АТ от действия ДЗТ 2АТ и
ДЗШ-110 отключились 2СШ-500 кВ (В-2-501, В-2503, В-2-504) и 2СШ-110 кВ (МВ-110 Силикатная,
МВ-110 С-46, МВ-110 С-864, МВ-110 Восточная,
ШСВ-110).
Описание причины:
За период эксплуатации ЭВ-110 2АТ произошло
снижение изоляции вводов со стороны СШ-110 кВ
ф. "А" – 2200 МОм и ф. "С" – 0,1 Мом, при норме не
сопротивления заземляющих устройств на
опорах ВЛ 110 кВ Тайшет-Восток-Тайшет.
5. Провести экспертизу грозотроса ТК-50 в
Службе металлов и сварки ОАО
«Иркутскэнерго».
6. Выполнить замену грозозащитного троса на
ВЛ 110кВ Тайшет – Восток-Тайшет в пролете
опор № 5-6.
7. Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ
Тайшет-Восток-Тайшет (протяжённостью 1км.)
на предмет состояния изоляции и грозотроса .
Произвести выборочное испытание
поддерживающих гирлянд со снятием с опор.
Направить на исследования в
специализированную организацию дефектные
изоляторы ПС 70Д, для получения заключения
о их состоянии. По результатам осмотра,
испытаний и заключения специализированной
организации, принять решение о
необходимости замены поддерживающей
изоляции.
8. Для повышения наблюдаемости
диспетчерским персоналом диспетчерских
центров Системного оператора шунтирующих
транзитов 110 кВ Братск-Красноярск
выполнить телеметрию на следующих
объектах:
- Филиал ЗЭС ОАО «ИЭСК»:
ПС 110 кВ Бирюса.
17.06.11г.
22 час.
30 мин.
1. Произвести замену выключателя ЭВ-110
2АТ на выключатель изготавливаемый ЗАО
"Энергомаш (Екатероинбург)-УЭТМ" для ЗЭС
по заявке 2011г.
2. Отправить выключатель ЭВ-110 2АТ в ЗАО
"Энергомаш (Екатеринбург)-УЭТМ" для
выявления причины понижения изоляции и
ремонта специалистами завода изготовителя.
15
менее 1000 Мом. При внешнем осмотре
повреждений и дефектов выключателя не
обнаружено.
июль
Падение дерева высотой до 30 метров на провода
ВЛ-35 кВ "Усть-Орда - Харат" в пролёте опор №№
122 - 123.
Во время прохождения грозового фронта с
порывами ветра до 17 м/с сломленные ветром ветви
дерева и заброшены на провода у опоры № 43 с
касанием траверсы.
Вследствие оттаивания грунта в болотистой
местности произошли: наклон А-опоры 620 ВЛ Д141 и перекрытие на землю; наклон А-опоры 609
ВЛ Д-142 и перекрытие на кустарник 1-1,5м.
ВЛ-35 кВ "Усть-Орда
- Харат" ВЭС
03.07.2011
17:36
03.07.2011
24:54
Не намечаются
ВЛ-35 кВ "Усть-Орда
- Харат" ВЭС
09.07.2011
07:58
09.07.2011
11:32
Не намечаются
г. Братск, ВЛ-220 кВ,
Д-141, Д-142 СЭС
2.07.,
1125
Нижнеилимский
район,
ВЛ-220кВ №248 СЭС
14.07.
11 18
Перекрытие с провода ф.С на негабаритный груз
неустановленно- го транспортного средства
14.07.
11 58
г.Братск,
ВЛ-500кВ №560 СЭС
14.07.
14 23
При увеличенной нагрузке и повышенной
t окружающего воздуха (+37), в пролете опор №226227 произошло уменьшение габарита до земли и
перекрытие с провода ф.В на дерево высотой 4м.
Дерево находится на бугре, образованном в
результате пучения грунта в болотистой местности
14.07.
20 23
Включить в план ремонтных работ на 2013г.
чистку кустарника в пролете опор №226-227
ВЛ-500 кВ
№560, в дальнейшем чистку кустарника
проводить 1 раз в 2 года.
Нижнеилимский
район,
ВЛ-220 кВ
Коршуниха-Звездная
15.07.,
10 11
Лесной пожар с захватом трассы ВЛ-220 кВ
Коршуниха-Звездная. При t окружающего воздуха
+44, превышающей расчетную температуру проекта,
произошло опускание провода ф.С ниже
15.07.,
11 31
1. Провести внеочередной осмотр ВЛ-220 кВ
Коршуниха-Звездная на предмет пожарной
безопасности в охранной зоне.
При выявлении опасных мест разработать план
2.07.,
1215
1.Укрепить опору №609 ВЛ-220 Д-142.
2. Установить дополн. подкосы на оп.№620 и
две доп.опоры под проводами ф.А и С в
пролете 620-621 ВЛ-220 Д-141.
3.Разработать мероприятия по устранению
негабарита в пролете опор 609-610
ВЛ-220 Д-142
Выпустить через СМИ Нижнеилимского
района обращение о недопустимости проезда
крупногабаритной автомобильной техники под ВЛЭП без согласования с
РЭС-1 СЭС
ОАО “ИЭСК”
16
СЭС
На УПК-500
«Тыреть» упало
давление на В-1-565
ниже 19 Ати. При
осмотре определено
давление на В-1-565
18 Ати и обнаружена
утечка воздуха через
резиновое
уплотнение клапана
включения в
агрегатном шкафу
фазы «С». ЦЭС
При прохождении
грозового фронта
действием ДФЗ, 1 и 2
ступени ДЗ
произошло
отключение ВЛ-110
кВ «ТЭЦ-10-НовоЛенино» с
допустимых значений ввиду нарушений требований
проекта и перекрытия по плазме огня.
мероприятий по устранению замечаний.
2. Осуществлять мониторинг лесных пожаров,
угрожающих ЛЭП СЭС, с помощью
интернетного ресурса "Космоснимки 01". При
поступлении информации об очагах лесных
пожаров вблизи ЛЭП организовать
противопожарный мониторинг с принятием
мер по нераспространению лесного пожара и
сообщения в органы ГО и ЧС.
3. При подаче плановых заявок на вывод ВЛ
110-500 кВ учитывать пожарную обстановку
района, по которому проходит ВЛЭП, в целях
обеспечения системной надежности Иркутской
и Бурятской энергосистем, а так же
надежности электро- снабжения потребителей.
4. Разработать план мероприятий по
устранению негабарита в пролете опор №200201 ВЛ-220 кВ Коршуниха-Звездная
08.07.2011
19.30
Некачественное резиновое уплотнение не выдержало
срок межремонтной эксплуатации.
08.07.2011
22.15
1.Заменено резиновое уплотнение.
2.Провести детальный осмотр агрегатных
шкафов и соединений воздухопроводов после
охлапывания выключателей ВВМ-500 в период
установившихся низких температур
наружного воздуха.
22.07.2011
18.56
В результате попадания молнии произошло
расщепление дерева – берёзы с последующим
падением на другое дерево, росшее на расстоянии 11
метров от крайнего провода ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-10Ново-Ленино». В результате чего произошёл его
излом и падение на провода фаз «А» и «С» ВЛ-110
кВ «ТЭЦ-10-Ново-Ленино» в пролёте опор №54-55.
22.07.2011
23.16
1.Выполнены работы по снятию упавшего
дерева с проводов ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-10-НовоЛенино» в пролётах опор 54-55.
2.Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ
«ТЭЦ-10-Ново-Ленино» с проведением
проверки отсутствия угрожающих деревьев. По
результатам проверки составить план
17
неуспешным АПВ.
ЦЭС
При прохождении
грозового фронта
действием 1 ступени
З.З. произошло
отключение ВЛ-110
кВ «Н.ЗиминскаяБалаганск» с
неуспешным АПВ на
ПС «Н.Зиминская».
ЦЭС
устранения выявленных нарушений.
26.07.2011
12.49
КЛ-35кВ КировскаяРКК Б цепь 1. ЮЭС
20.07.2011
17 ч. 15
мин.
СЛЭП
ВЛ-110 кВ
Новочунка - Тайшет.
ЗЭС
11.07.11г.
11 час.
50мин.
При прохождении грозового фронта в результате
попадания молнии произошло возгорание дерева
высотой 20 метров, росшего на расстоянии 12
метров от крайнего провода ВЛ-110 кВ
«Н.Зиминская-Балаганск». Вследствие возникшего
пожара произошло падение двух деревьев на провод
фазы «С» в пролёте опор 202-203 ВЛ-110 кВ
«Н.Зиминская-Балаганск».
Производство земляных работ сторонней
организацией с применением землеройных машин в
охранной зоне КЛ-35 кВ Кировская - РКК «Б»:
без письменного разрешения организации –
владельца кабельной линии (нарушение п.10
«Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г.
№ 160; нарушение п. 4.11.3 СНиП 12-03-2001
«Безопасность труда в строительстве»; нарушение п.
4.11.1 «Межотраслевых правил по охране труда
(правил электробезопасности) при эксплуатации
электроустановок» РД 153-34.0-03.150-00);
Не выполнение организацией ООО РегионСтрой»
при производстве работ по реконструкции
теплотрассы в охранной зоне КЛ-35 кВ технических
условий №296 от 05.04.2010 г. и № 297 от 16.04.2010
г., выданных филиалом ОАО «ИЭСК» Южные
электрические сети в части выноса действующих КЛ
из зоны производства земляных работ.
Механическое повреждение ковшом экскаватора
оболочки и изоляции КЛ
Отключилась ВЛ-110 кВ Новочунка – Тайшет, АПВ
неуспешное. При осмотр ВЛ обнаружено в пролете
опор №194-195 неизвестными лицами спилено
дерево, лежит под проводами линии. Дерево
26.07.2011
1.Выполнены работы по восстановлению
провода фазы «С» и снятию упавших деревьев
с провода в пролёте опор 202-203 ВЛ-110 кВ
«Н.Зиминская-Балаганск».
2.Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ
«Н.Зиминская-Балаганск» с проведением
проверки отсутствия угрожающих деревьев. По
результатам проверки составить план
устранения выявленных нарушений.
1.Выполнить на пересечении улиц
20.07.2011
Декабрьских Событий и Нижняя Набережная г.
23 ч. 55 мин. Иркутска вынос КЛ-35кВ Кировская - РКК "Б"
из зоны работ за счет ООО "Регионстрой"
11.07.11г.
12 час.
05мин.
1. Подать заявление в ГОВД
г.Тайшета
по поиску виновных лиц.
2. Выполнить вдоль всей охранной зоны ВЛ110 кВ Новочунка - Тайшет подрезку крон
18
высотой 28 метров росло вне охранной зоны ВЛ.
СЛЭП
ВЛ-110 кВ Тайшет –
Силикатная, ВЛ-110
кВ Замзор Силикатная. ЗЭС
17.07.11г.
10 час.
38 мин.
ВЛ-110 кВ
"Жигалово-Новая
Уда" ВЭС
05.08.2011
18:41
ВЛ-35 кВ "Анга Бирюлька" ВЭС
06.08.2011
03:00
ВЛ-35 кВ "Тараса Каменка" ВЭС
28.08.2011
08:04
Одновременно от действия защит отключились ВЛ110 кВ Тайшет - Силикатная и ВЛ-110 кВ Замзор Силикатная. При этом сработали защиты:
- на ПС-500 кВ Тайшет отключение МВ-110 кВ
Силикатная от действия 2 ступени ЗЗ, АПВ
неуспешное, РПВ неуспешное;
- на ПС-110/10 кВ Силикатная отключение СВ-110
кВ от действия 1 супени ЗЗ.
Был выполнен осмотр двухцепного участка ВЛ-110
кВ Силикатная - Тайшет, ВЛ-110 кВ Замзор Силикатная, при котором было обнаружено в
пролете опор № 99-100 ВЛ-110 кВ Замзор Силикатная (пролет опор № 24-25 ВЛ-110 кВ
Силикатная - Тайшет) лежащее на проводах дерево
спиленное неизвестными лицами. Дерево
(лиственница) высотой 38 метров, диаметром 80 см у
основания. Дерево росло вне охранной зоны ВЛ-110
кВ Замзор - Силикатная на расстоянии 28 метров от
крайнего провода. Обрыва проводов и
оптоволоконного кабеля встроенного в грозотрос
нет.
август
В результате обрыва в цепи контактной группы 2024 (нарушение пайки контакта 24) промежуточного
реле положения выключателя (РФ) автоматики В110 «Жигалово», что привело к потере минуса цепей
управления на входе в цепи пуска реле АПВ.
Во время прохождения грозового фронта, с
выпадением атмосферных осадков в виде дождя,
атмосферным перенапряжением повреждена
гирлянда изоляторов ф. "А" на опоре № 82. После
разрушения изоляции подвесных изоляторов
появился ток утечки на "землю", что привело к
выпадению блинкера "земля в сети 35 кВ" на ПС
"Анга".
Во время прохождения грозового фронта с
выпадением атмосферных осадков и порывами ветра
до 20 м/с действием защит на ПС "Тараса" отключен
деревьев.
17.07.11г. 21
час.
56 мин.
1. Подать заявление в ГОВД г.Тайшета по
поиску виновных лиц.
2. Выполнить вдоль всей охранной зоны ВЛ110 кВ Замзор - Силикатная, ВЛ-110 кВ
Силикатная - Тайшет подрезку крон деревьев.
05.08.2011
18:57
Реконструкция защит и автоматики В-110
"Жигалово" на ПС "Новая Уда".
06.08.2011
07:46
Не намечаются
28.08.2011
09:14
Не намечаются
19
ВЛ-110 кВ
"Оса - Новая Уда-Б"
ВЭС
28.08.2011
12:58
ВЛ-110 кВ
"Баяндай - Качуг Б"
ВЭС
ВЛ-110 кВ
"Оса - Новая Уда-Б"
ВЭС
г.Братск,
ВЛ-500 кВ №562
СЭС
31.08.2011
18:25
В-35 "Каменка".
Во время незаконной валки деревьев в пролёте опор
№№ 85 - 86 произошло падение дерева на
наваленные деревья, из-за чего его макушка
обломилась и от удара об землю была подброшена
вверх и повисла на проводе ВЛ-110 кВ "Оса - Новая
Уда-Б".
Причина отключения ВЛ-110 кВ "Баяндай-Качуг Б"
осмотром не установлена.
26.08.2011
18:48
Причина отключения осмотром не выявлена.
3.08.,
9 32
Лесной пожар с захватом трассы ВЛ-500кВ №562,
перекинувшийся из лесного массива, с дальнейшим
перекрытием по плазме огня поочередно на провода
ф.А и В с кустарника высотой до 2,5м.
Нижнеудинский РЭС
ПС-110/6 кВ
"Водопад". ЗЭС
05.08.11г.
17 час.
57 мин.
Чунский РЭС
ПС-110/35/6 кВ
Лесогорск. ЗЭС
15.08.11г.
09 час.
15 мин.
На ПС-110/6кВ "Водопад" от действия 1 ст. ЗЗ, ТО
отключился СВ-110, АПВ не успешное.
В 20 час. 20 мин. при осмотре оборудования ПС110/6 кВ "Водопад" было выявлено повреждение
ОПН-110 Т-1 фаз "В" и "С".
Электрический пробой и разрушение ОПН-110 кВ Т1 ф."С" произошли вследствие изменений
характеристик вызванных внутренним дефектом.
Внешних воздействий (механических, грозовых и
коммутационных перенапряжений) в предаварийном
режиме и во время аварии не зафиксировано.
От действия 1 ст. ЗЗ, ТО на ПС Тяг. Чуна и ПС
Н.Чунка отключилась ВЛ-110 кВ Чуна тяговая Новочунка цепь "Б". В 09 час. 20 мин. диспетчером
ОДГ Чунского РЭС при осмотре оборудования ПС110/35/6 кВ "Лесогорск", было выявлено отсутствие
напряжения на вводе "Б" 110 кВ; ОПН-110 Т-2 фаза
"С" поврежден.
Электрический пробой и разрушение ОПН
28.08.2011
21:39
Подать заявление в ОВД для возмещения
ущерба и установления лиц причинивших
ущерб.
31.08.2011
18:27
Провести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ
"Баяндай-Качуг Б" инженерно-техническим
персоналом.
Причина отключения осмотром не выявлена.
26.08.2011
19:07
3.08.,
10 38
1. Осуществлять мониторинг лесных пожаров
с помощью интернетного ресурса
"Космоснимки 01".
05.08.11г.
21 час.
27 мин.
1. На ПС-110/6 кВ "Водопад" заменить
поврежденные ОПН-110 кВ Т-1 фаз "В" и "С".
15.08.11г.
09 час.
27 мин.
1. Заменить все ОПН-110/73-10(2) IIУХЛ-1, в
количестве 6 штук, на ПС-110/35/6 кВ
"Лесогорск" на ОПН-П-110/88 УХЛ1.
20
Чунский РЭС
ПС-110/35/6 кВ
Лесогорск. ЗЭС
19.08.11г.
10 час.
05 мин.
ВЛ-110 кВ
Н.ЗиминскаяБалаганск. ЗЭС
31.08.11г.
09 час.
55 мин.
произошли вследствие изменений характеристик
вызванных внутренним дефектом. Внешних
воздействий (механических, грозовых и
коммутационных перенапряжений) в предаварийном
режиме и во время аварии не зафиксировано.
От действия 1 ст. ЗЗ, ТО на ПС Тяг. Чуна и ПС
Н.Чунка отключилась ВЛ-110 кВ Чуна тяговая Новочунка цепь "А". В 10 час. 15 мин. диспетчером
ОДГ Чунского РЭС при осмотре оборудования ПС110/35/6 кВ "Лесогорск", было выявлено отсутствие
напряжения ны вводе "А" 110 кВ; ОПН-110 Т-1 фаза
"С" поврежден.
Электрический пробой и разрушение ОПН
произошли вследствие изменений характеристик
вызванных внутренним дефектом. Внешних
воздействий (механических, грозовых и
коммутационных перенапряжений) в предаварийном
режиме и во время аварии не зафиксировано.
Во время прохождения сильного ветра (20 м/с) и
дождя на ПС-500 Новозиминская от действия защит
(1 зона ДЗ, ТО, 1ст ЗЗ) отключилась ВЛ-110 кВ
Н.Зиминская-Балаганск , АПВ не работало, ПВ
успешно. Обходом замечаний не выявлено.
АПВ МВ-110 кВ Балаганск не было по причине
отсутствия надежного контакта в накладке 1Н-АПВ
цепей автоматики.
сентябрь
Проезд негабаритного транспорта по лесной дороге
на пересечении с трассой ВЛ-220 кВ №233-БППОпорная-2
19.08.11г.
10 час.
28 мин.
Не усматриваются.
31.08.11г.
10 час.
14 мин.
1. Произвести замену накладки 1Н цепей АПВ
МВ-110 кВ Балаганск.
г. Братск,
ВЛ-220 кВ №232, 233
СЭС
18.09.
1308
г.Братск
ВЛ-500кВ №561 СЭС
19.09.
1025
Лесной пожар с захватом трассы ВЛ-500кВ №561,
перекрытие по плазме огня с кустарника и соснового
подроста высотой 2,5м в пролете опор №156-157
19.09.
1125
г.Братск,
20.09.
1.Лесной пожар с захватом трассы ВЛ-500 №501,
20.09.
18.09.
1828
1. При обходах и осмотрах ВЛ-220кВ №232 и
ВЛ-220кВ № 233-БПП-Опорная 2 проводить
разъясни- тельную работу среди
хозяйствующих субъектов о недопустимости и
угрозе перекрытий на негабаритную технику
объектов
1.Произвести вырубку кустарника, соснового
подроста высотой 2,5м в пролете опор №156157.
2.При проведении об-ходов и осмотров ВЛ500кВ №561 отражать в листках осмотра
характер растительности на трассе ВЛ
1.Произвести вырубку соснового подроста
21
ВЛ-500кВ №501 СЭС
1326
ПС Байкальская АТ1. ЮЭС
10.09.2011
21 ч. 45
мин.
ВЛ 220кВ № 210.
ЮЭС
12.09.2011
14 ч. 38
мин.
ПС Ключи В-220
КРУЭ А. ЮЭС
17.09.2011
02 ч. 51
мин.
перекрытие по плазме огня с соснового подроста в
пр. опор №43-44.
2. Возникновение трещины в среднем фланце
воздухонаполненного отделителя ф.С выключателя
В-1-501
При выполнении работ по программе по включению
вновь смонтированных линейно-регулировочных
трансформаторов 10 кВ ( ЛРТ) АТ-1, АТ-2 и 1,2 СШ
10 кВ произошло отключение АТ-1 на ПС
Байкальская от действия неселективной МТЗ-220 кВ
при подаче тока в токовые цепи реле фаз "С" и "В"
при самопроизвольном снижении уставки на реле
фазы "А" из-за излома пружинной шайбы
пружинодержателя исполнительного органа
токового реле РНТ-565, что привело к ослаблению
стяжки поводка указателя уставки и его смещению
влево на снижение уставки реле.
Отключение от ДФЗ-201 ВЛ 220кВ № 210 из-за
обрыва сердечника среднего провода ф. "В" в узле
его крепления к анкеру натяжного соединительного
зажима с падением провода ф. "В" на нижний
провод ф."С" в пролете опор 100-101. Обрыв в
результате коррозионного износа стального
сердечника провода АС-500/64 в месте выхода его из
анкера натяжного зажима типа НАС-500.
Коррозионному износу сердечника спосодствовало
попадание атмосферной влаги по телу анкерного
зажима во внутрь алюминиевого натяжного зажима
из-за дефекта опрессовки анкера в натяжном зажиме
при монтаже в 1965 году. При обрыве среднего
провода ф. "В", в узле крепления натяжного зажима
НАС-500 к гирлянде изоляторов, произошла его
вытяжка за счет слабины шлейфа и падение на
нижний провод ф. "С" с образованием междуфазного
замыкания проводов.
Отключение от 4 ступени ТЗНП В-220 КРУЭ А на
ПС Ключи из-за не внимательности персонала
СРЗЭиИ (обусловленной усталостью при работе в
дневное и ночное время) при выполнении
программы "Ввода в работу ДЗШ-220 кВ и защит
1408
высотой 2,5м в пролете опор №156-157.
2. Производить осмотр и отбраковку фланцев
при кап.ремонтах ВВ-500кВ
1.Оформить заявку на новые токовые реле
10.09.2011
подменной панели защит. При получении реле
22 ч. 03 мин.
выполнить их замену.
1.Выполнить на ВЛ-220 кВ № 210 замену
12.09.2011
натяжных соединительных зажимов на опоре
21 ч. 05 мин.
№ 100 в сторону оп. № 101
1.Провести внеплановый инструктаж
17.09.2011
персоналу СРЗЭиИ о порядке выполнения
02 ч. 55 мин. работ по программам ввода в работу и
проверкам защит
22
СВ-1-220, СВ-2-220, ШСВ-2-220". Персонал
СРЗЭиИ ошибочно, не выполнив П.2.31. программы
(оставлен введённым переключатель 02.SA7
"Действие на отключение выключателя через 1ЭО"),
приступил к проверке направленности органа
направления мощности ТЗНП в терминале REL511
ВЛ 220 кВ КРУЭ-А
ИГЭС В-110
Мельниково. ЮЭС
26.09.2011
19 ч. 07
мин.
Куйтунский РЭС,
ПС-110/35/10 кВ
"Куйтун". ЗЭС
01.09.11г.
12 час.
55 мин.
ПС-500 кВ Тулун.
ЗЭС
09.09.11г.
18 час.
06 мин.
1.Пробой изоляции опорного изолятора ф."С" в яч.
№ 12 В-10 Т-3 ПС Мельниково с возникновением
электрической дуги и переходом ее в междуфазное
замыкание токоведущих частей в яч. № 12, с
последующим отключением от ЗДЗ В-10 Т-3 и
включением КЗ-110 Т-3.
От действия 1 ст. ЗЗ, ТО на ПС-110/35/10 кВ
«Куйтун» отключились ВЛ-110 кВ Куйтун –Харик,
ВЛ-110 кВ Куйтун –Тулун, ОВ-110, СВ-110, МВ-110
Т-1. При осмотре оборудования ПС-110/35/10 кВ
"Куйтун"было обнаружено ОПН-110 ТН-1 фаза "В"
поврежден. Электрический пробой и разрушение
ОПН произошли вследствие изменений
характеристик вызванных внутренним дефектом.
Внешних воздействий (механических, грозовых и
коммутационных перенапряжений) в предаварийном
режиме и во время аварии не зафиксировано.
От действия ДФЗ-503 отключилась ВЛ-563 с
успешным АПВ выключателей В-2-561 и В-2-562.
После АПВ ВЛ-563, диспетчер РД ПС-500 кВ Тулун
на щите управления увидел мигающие лампы
сигнализации (лампы сигнализации мигают при не
соответствии отключенного положения
выключателя и положения ключа управления,
оставшегося в положении «Включено»)
отключенного положения выключателей В-500 Р1 и
В-2-562. В 18 часов 08 минут районный диспетчер
ПС- 500 кВ Тулун доложил диспетчеру Филиала
ОАО «СО ЕЭС» об отключении В-500 Р1, не
включении В-2-562 и квитировал ключи В-500 Р1 и
В-2-562 на отключение. 09.09.11г. в 18 часов 24
минуты после осмотра, выключатели В-2-562 и В500 Р1 были включены по команде диспетчера «СО
1.Выполнить проверку (измерение) цепи
26.09.2011
между заземлителями и заземленными
21 ч. 57 мин.
элементами ОРУ-110кВ ПС Мельниково
01.09.11г.
14 час.
52 мин.
1. Заменить ОПН-110/73-10(2) II УХЛ-1, в
количестве 6 штук, на ПС-110/35/10 кВ
"Куйтун" на ОПН-П-110/88 УХЛ1.
09.09.11г.
18 час.
25 мин.
1. Произвести чистку и регулировку блокконтактов в приводах фаз В-2-562.
2. Провести внеплановый инструктаж
оперативному персоналу ПС-500 кВ Тулун по
темам: «Действия оперативного персонала при
отключении ВЛ-500 кВ», «Оперативное
обслуживание световой сигнализации на ПС500 кВ Тулун».
23
Нижнеилимский
район, ПС
Рудногорская СЭС
19.10.,
0 46
УстьКутский район,
ВЛ-220 кВ КиренгаУлькан СЭС
7.11.,
04 53
г.Братск,
ВЛ-220 кВ№232,
№233-БПП-Опорная2 СЭС
8.11.,
11 07
ЕЭС» Иркутское РДУ ключом дистанционного
управления с ГЩУ, без замечаний. Не соответствие
сигнализации положения выключателя В-2-562
произошло в результате отсутствия контакта в цепи
блок-контактов положения В-2-562 при котором
реле повторитель одной из фаз выключателя не
перебросился.
октябрь
Перекрытие с проводов ф. В ВЛ-110 №103, 104 на
тело опорф № 28 при ветре; отключение ШОВ-110
на ПС Рудногорская
ноябрь
На ПС Киренга: излом верхнего опорного изолятора
ф.С ОР-220 кВ ОВ и его падение в ст.ОСШ-220 кВ
при динамическом рывке при оперировании
соседним ОР-220 кВ Улькан, произошедшие из-за
наличия трещины фарфора в месте сочленения с
нижним фланцем.
1.Нарушение технологии расчистки просеки для
прокладки кабельной линии связи персоналом ОАО
"Трестсвязьстрой-6" вблизи охранной зоны ВЛ-220
кВ БПП-Опорная-2-233.
2. Приближение на недопустимое расстояние к
токоведущим частям ВЛ-220 кВ БПП-Опорная-2-233
спиленного дерева, перемещенного с помощью
бульдозера персоналом ОАО "Трестсвязьстрой-6",
повлекшее за собой перекрытие между крайним
проводом ф. "А" и землей
19.10.,
6 34
1. На опоре № 28 ВЛ-110кВ №103, 104
смонтировать поддерживающие гирлянды.
2. Направить в филиал ВСЖД запрос о режиме
работы контактной сети тяговых ПС,
питающихся от ПС Рудногорская
7.11.,
05 30
1. Заменить поврежденный опорный изолятор
ф.С ОР-220 ОВ
2. Включить в план ремонтных работ 2012 г.
замену на ПС Ки- ренга фарфоровой изоляции
на полимер- ную на ШР-220 2 с.ш.: Кунерма,
Звездная, АТ-2, ОВ, СВ.
8.11.,
16 01
Провести персоналу
ОАО “Трестсвязьстрой-6" внеплановый
инструктаж
24
Усть-Кут,
ВЛ-220кВ НияКиренга СЭС
22.11.,
05 24
Пробой внутренней
изоляции конденсатора связи ф.А ВЛ-220 НияКиренга с его последующим разрушением
На ГПП-2 ПС
«Иркутская»
действием 1 ступени
З.З. произошло
отключение МВ-110
кВ ВЛ-110 кВ блока
№8. ЦЭС
На ГПП-1 ПС
«Иркутская»
отключение МВ-220
ВЛ-210 от 3 зоны
дистанционной
защиты. ЦЭС
11.11.2011
11.37
Вследствие перекрытия птицей (глухарём)
воздушного промежутка между нижней траверсой и
проводом фазы «В» на опоре №23 ВЛ-110 кВ блока
№8 действием 1 ступени З.З. на ГПП-2 ПС
«Иркутская» отключился МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ
блока №8.
11.11.2011
15.37
1.Разработать ОАО «ИЭСК» совместно с ТЭЦ10 целевую программу по оснащению ВЛ-110
кВ блоков 3-8 быстродействующими
защитами.
2.Прорабатать обстоятельства данной аварии с
персоналом АВСР.
09.11.2011
16.32
Излом тяги КСА в приводе ПНД ШР-220 кВ V С.Ш.
220 кВ ВЛ0219 произошёл по причине физического
износа тяги КСА (срок эксплуатации 33 года).
09.11.2011
18.19
1.При плановых ремонтах ШР-220 кВ
проверять состояние тяг КСА с заменой
выявленных изношенных деталей.
ВЛ 110кВ
БайкальскаяТуристская А. ЮЭС
07.11.2011
14 ч. 03
мин.
22.11.,
12 24
1. Подготовить распорядительный доку-мент
мерах безопасности при осмотре
конденсаторов связи
2.Провести внеплановый осмотр состояния тяг
КСА ШР-220 кВ ПС «Иркутская».
ПС Шелехово
В-220 Т-3. ЮЭС
15.11.2011
18 ч. 33
мин.
ВЛ 110кВ ШелеховоРассоха. ЮЭС
25.11.2011
17 ч. 39
мин.
Отключение от защит с неуспешным АПВ ВЛ 110кВ
Байкальская-Туристская А произошло из-за падения
сбитой неизвестным а/транспортом березы на
провода с последующим их междуфазным
замыканием.
Проведенной 23.11.2011 г. послеаварийной
проверкой выявлено повреждение изоляции жилы
проводника в цепи 131 (цепь катушки реле РКО реле команды отключить) на панели управления Т-3
в месте крепления проводов к панели хомутом. При
повреждении цоколя зеленой лампы "+"
оперативного тока попал на корпус панели. В
результате контакты ключа управления В-220 Т-3
оказались зашунтированы "двойной землей" и на
реле РКО появилось напряжение 220 В, что привло к
срабатыванию реле на отключение В-220 Т-3.
Причина отключения от защит ВЛ 110 кВ
Шелехово-Рассоха с неуспешным АПВ и успешным
РПВ не установлена.
07.11.2011
Не намечаются.
14 ч. 25 мин.
1. При проведении очередных
техобслуживаний РЗА выполнять на панелях
15.11.2011
РЗА визуальный осмотр состояния изоляции
18 ч. 43 мин. жил вторичных цепей и изолирующих
прокладок под металлическими хомутами
крепления их к панелям.
25.11.2011
Не намечаются.
17 ч. 59 мин.
25
Киренский р-н,
ВЛ-110 кВ ЛенаПодымахиноВерхнемарковоКиренск СЭС
ПС Шелехово
АТ-8. ЮЭС
ПС Байкальская АТ1. ЮЭС
20.12.,
22 36
06.12.2011
06 ч. 38
мин.
08.12.2011
13 ч. 23
мин.
декабрь
Расцепление поддерживающей изолирующей
подвески в узле крепления поддерживающего
зажима ПГН-5-3 к траверсе балластов, вследствие
чего провод ф.В при температуре окружающего
воздуха - 43 С приблизился на недопустимое
расстояние к траверсе опоры № 59, что привело к
дальнейшим отключениям ВЛ.
После расцепления подвески провод ф.В находился
в районе 2-3 изолятора гирлянды, что затрудняло
визуальное обнаружение повреждения на высоте 24
м при осмотре опоры с земли в су-мерки и с
вертолета.
В дальнейшем при воздействии динамических
усилий многочисленных коротких замыканий,
провод ф. В забросило на верх траверсы, что
привело к устойчивому КЗ.
Ошибочные действия оперативного персонала ПС
Шелехово при выполнении переключений по бланку
переключений, приведшие к выполнению операции
по снятию рабочей крышки блока БИ2 - "Токовые
цепи ОВ-220-2-220" не предусмотренной типовым
бланком переключений.
4.21 При снятии крышки блока БИ1 "Токовые цепи
АТ-8 плечо 220 кВ" в реле дифзащиты появился ток
460А, превысивший уставку 360А, что привело к
срабатыванию реле на отключение ОВ-2-220 и В-110
АТ-8.
4.4 Возникновение земли на ячейке № 204 "РП-41Б"
ф. "С" (2 с.ш. 10кВ ПС Байкальская) из-за
механического повреждения КЛ 10кВ "ТП-258 вывод на ВЛ 10кВ в сторону ТП-663" при
производстве земляных работ персоналом ООО
"Востсибэнергокомплекс".
4.11 С возникновением в сети 10кВ на ф. "С"
примерно через 10 секунд произошло повреждение
22.12.,
08 36
1. Заменить на опоре № 59 ВЛ-110кВ
Верхнемарково-Киренск существующие
балласты на типовые балласты БЛ-400-5.
2.Подготовить график контроля существующих балластов до их замены на типовые
балласты БЛ-400-5.
3. В период летних осмотров выявить
нетиповые схемы подвески балластов на
ВЛ 35-500 кВ и разработать мероприятия по
приведению их в соответствие с типовыми.
4. Устранить выявленные несоответствия в
период ремонтного сезона 2012-2013 гг.
1.Провести внеплановый инструктаж
06.12.2011
оперативному персоналу о порядке
07 ч. 35 мин. производства переключений по бланкам
переключений.
1.Выполнить замену ОПН-10 ф. "А" на ШМ-10
ЛРТ АТ-1.
2.Направить письмо в адрес ООО "Премьер08.12.2011
Энерго", производившего в 2010 г. проект
15 ч. 19 мин.
реконструкции ПС Байкальская, с требованием
выполнить перерасчет по выбору ОПН-10 на
ШМ-10 ЛРТ АТ-1 ПС Байкальская.
26
ПС-500 кВ
Н-Зиминская. ЗЭС
15.12.11г.
18 час.
06 мин.
ОПН-10 ф. "А" на ШМ-10 ЛРТ АТ-1 с появлением
второго места замыкания на землю, что привело к
срабатыванию диф.защиты ЛРТ АТ-1.
3.4.8 Проведение ООО "Востсибэнергокомплекс"
несогласованных работ в охранной зоне КЛ 10кВ.
3.4.13 Возможной причиной повреждения ОПН-10
явился его неправильный выбор при проектировании
для случая дуговых перенапряжений при
однофазном замыкании на землю.
Отключился СК-2, при этом сработала защита
«Отключении СК-2 при обрыве струи масла» в
сиситеме маслосмазки подшипников.
В связи с длительным сроком эксплуатации рабочего
насоса (31 год) произошли износ бронзовых втулок и
увеличение силы вращения до не соответствующей
величины, что вызвало разрушение резиновой
звездочки муфты и зубьев полумуфт.
Завоздушивание резервного насоса через не
герметичность предохранительного клапана в месте
выхода регулировочного винта и пробку
разгрузочного клапана, а так же наличие скрытых
дефектов не дали создать рабочее давление
(минимальное рабочее давление согласно уставки
0,5 кгс/см2) и привели к срабатыванию защиты
"Отключение СК-2 при обрыве струи масла".
15.12.11г. 19
час.
35 мин.
1. Установить новый резервный насос типа
НМШ 5-25-4,0/10 (соответствующий
характеристикам рабочего насоса) в системе
маслосмазки подшипников СК-2.
2. Установить контрольные манометры между
насосами и обратными клапанами.
3. Внести в график осмотров, технического
обслуживания и проверок выполняемых
оперативным персоналом ПС-500 кВ
Новозиминская следующее мероприятие "Два
раза в месяц при работающем рабочем насосе
проводить контрольный пуск резервного
насоса, данные манометров регистрировать в
оперативном журнале".
4. В период с 17.01.2012г. по 01.07.2012г.
еженедельно производить проверку наличия
воздуха в резервном насосе, с последующим
пробным включением при работающем
рабочем насосе (время работы при нормальном
режиме 10 минут). Данные манометров
регистрировать в оперативном журнале.
27
Download